太原煤氣化公司多經(jīng)公司“1.13”灼燙死亡事故
太原煤氣化公司多經(jīng)公司“1.13”灼燙死亡事故
2001年1月13日13時30分,太原煤氣化公司多經(jīng)公司焦油加工工段由于蒸餾釜出口閥門爆裂,發(fā)生一起高溫瀝青灼燙死亡事故,死亡1人。事故直接經(jīng)濟損失6萬元。
統(tǒng)計類別:化工
發(fā)生地點:焦油加工工段蒸餾釜出口閥門處
事故類別:灼燙
事故性質(zhì):責(zé)任事故
嚴重級別:一般事故
經(jīng)濟損失:直接經(jīng)濟損失6萬元
死者簡況:劉某,男,漢,初中,1973年12月出生,二十八歲,1988年11月參加工作,大集體,化工操作工,安全教育合格
一、事故經(jīng)過簡況
2001年1月13日,秦毓敏、趙福有、劉剛、劉某全班4人八點接班。上班交班時交待準(zhǔn)備沖油,要在八點三十分做好準(zhǔn)備。八點四十五分開始沖油,沖油過程正常。在沖油過程中采了三個樣:九點四十五分一個樣,十點三十分一個樣,十一點壓火并采了最后一個樣,十一點二十分做完樣后?;?。十二點五十分劉某、趙福有上平臺開啟閥門放油。大約十三點三十分,又由劉某去調(diào)節(jié)閥門加大放油。在開門之前沒有任何不正常的跡像。約半分鐘,操作室的秦毓敏首先發(fā)現(xiàn)操作平臺上及周圍濃煙滾滾,急忙跑出來看,并大聲喊劉某,沒有應(yīng)聲,秦毓敏急忙從北面繞過去看,見人已經(jīng)掉在平臺下的地面上。
由于油煙太大,不能靠近劉某,急忙中趙福有用消防水槍冷卻劉某周圍地面上的瀝青,劉剛給消防隊及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打電話。約十三點五十分調(diào)度、消防隊、醫(yī)務(wù)所人員以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)先后趕到現(xiàn)場,約十四點十分兩臺消防車全力將油煙撲滅。與此同時,現(xiàn)場醫(yī)務(wù)人員迅速將劉某抬離危險區(qū)實施現(xiàn)場救護,經(jīng)檢查,劉某呼吸及心跳已停止,經(jīng)過約半小時的現(xiàn)場搶救后,十四點四十分搶救無效死亡。
二、事故原因
(一)直接原因
根據(jù)《化工設(shè)計手冊》,本閥門工作溫度適用于≤200℃,不符合現(xiàn)場瀝青出釜350℃的要求(焦油加工八七年五月投產(chǎn),八九年十月焦化廠轉(zhuǎn)交實業(yè)一公司,從投產(chǎn)到事故前,一至在使用這種型號的閥門,從未發(fā)生故障。太鋼焦化廠、煤氣化焦化廠等現(xiàn)仍用該廠生產(chǎn)的閥門)。
(二)間接原因
1、閥門法蘭處是應(yīng)力集中的薄弱部位,事故發(fā)生前元月十二日、十三日的低溫為-18℃和-19℃,溫差較大,對閥門的強度有很大的影響。
2、管道在熱漲冷縮應(yīng)力變化中,對閥門也會產(chǎn)生很大的剪切作用。
3、日常管理、巡回檢查不到位是這次事故的又一原因。
三、防止事故重復(fù)發(fā)生的措施
(一)閥門重新選型,管道重新布置保溫,以適應(yīng)環(huán)境的變化。
(二)針對性的加強安全管理,進一步完善設(shè)備巡檢制度。
(三)加強安全培訓(xùn),提高職工素質(zhì),增強職工安全自我保護意識。
四、事故責(zé)任分析及對責(zé)任者處理
(一)實業(yè)公司經(jīng)理,作為安全第一責(zé)任者,安全管理不到位,應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,責(zé)令其寫出書面檢查,行政處罰500元。
(二)焦油加工工段長,安全生產(chǎn)巡回檢查不到位,負有一定的責(zé)任,行政處罰300元。