霍寶干河煤礦2-112綜采工作面出水事故案例分析
2013年9月9日,由集團公司生產副總經理組織,總工程師、機電副總經理、副總師兼總調度室主任、副總師兼生產部部長、副總師兼機電部部長、地質副總師兼地質部部長、安監(jiān)局應急救援處處長、汾河公司總經理、副總經理兼總工程師、機電副總經理、安全處長、地質處長、干河煤礦主要負責人及相關科隊負責人參加,在干河礦調度會議室就2013年6月17日-8月15日2-112綜采工作面出水情況進行了認真分析。
一、礦井基本情況
干河井田位于山西省洪洞縣北部,汾河西岸的干河、平垣、小河村一帶,距洪洞縣城23km,其行政轄區(qū)大部分為洪洞縣堤村鄉(xiāng),北部邊緣地帶屬于汾西縣團柏鄉(xiāng),跨洪洞、汾西兩縣。礦井設計生產能力210萬噸/年。
1、工作面概況:2-112工作面位于干河礦一采區(qū)右翼,開采1#、2#煤合并層,煤層平均厚度4.1m。順槽長度正巷2450m、副巷1680m、切巷250m??刹蓛α?20萬t。2012年12月8日安裝完畢,投入生產,截止2013年6月17日出水時,正巷推進856m,副巷推進844m,剩余可采儲量101萬噸。
2、地質及水文地質條件:工作面總體處于向斜構造的軸部,副巷高,正巷低,平均傾角8°。煤層上覆50m范圍內有25m左右的厚層中細砂巖,煤層下覆50m范圍內有20m左右的厚層砂巖,該工作面K2、O2灰?guī)r靜水位標高分別為503m、516m,煤層底板標高66—170m,K2帶壓4.37—3.33MPa,O2帶壓4.56—3.46MPa。預計回采期間正常涌水量10-30m3/h,最大涌水量50m3/h.
3、工作面排水系統(tǒng):該工作面正巷為主要排水巷,有正式水倉5個(容量均為30m3),到6月17日出水時剩余4個,在3號水倉安裝3臺BQS100-150/2-110/N水泵,一臺使用、兩臺備用,鋪設2趟φ159mm排水管路,最大排水能力300m3/h,備用2趟應急管路(φ159mm壓風、供水管路各1趟,用三通聯(lián)接)。
副巷為輔助排水巷,有正式水倉2個(容量均為30m3),安裝3臺BQW70-150-75水泵,一臺使用、兩臺備用,鋪設2趟φ159mm排水管路,最大排水能力200m3/h,備用2趟應急管路(φ159mm壓風、供水管路各1趟,用三通聯(lián)接)。
兩巷排水管路均延伸到采區(qū)軌道巷水溝,自流到中央水倉。排水系統(tǒng)均實現(xiàn)雙回路供電,1趟專用線路,1趟與動力線共用。
二、事故經過
自2013年6月17日至8月15日,分四個階段:
1、第一階段:6月17日—7月1日
出水情況:6月17日零點班6:30分,綜采隊跟班隊干向礦調度室匯報,在2-112工作面85#--87#支架底部自采空區(qū)方向有水流出,水量為3—5m3/h,調度室接到匯報后立即安排地測科技術人員到現(xiàn)場對出水情況進行觀測,并將觀測情況匯報調度室,同時向調度值班長、總工程師和礦領導匯報,到10:30水量增大到20m3/h,并有增大趨勢,經礦領導研究決定立即停產,研究采取相應措施,同時向集團公司調度匯報,到18:00水量增大到180m3/h,造成機頭段23米巷道被淹。當班工作面整體壓力大,前半部分支架壓力普遍在35MPa以上,1-40#支架安全閥全部打開。經觀測到20日8點班出水量穩(wěn)定在100m3/h。
采取措施:
(1)立即停產,對工作面排水系統(tǒng)進行完善,工作面水量穩(wěn)定后,經過進一步完善排水系統(tǒng)后,于6月23日0點班恢復生產。
(2)對出水水質進行化驗分析,水質表現(xiàn)為灰?guī)r水特征,砂巖水成分較大。
(3)焦煤集團、西安研究院、集團公司、防治水中心有關專家到礦研究分析出水水源及出水通道,初步認為出水水源為K2灰?guī)r水,經過斷層與頂底板砂巖側向補給,通過巖層裂隙導入工作面,造成工作面出水。
2、第二階段:7月2日—7月10日
出水情況:7月2日22:00點,水量增大至150m3/h,7月4日又穩(wěn)定到100m3/h,7月5日0點班,水量增大至250m3/h,水色渾濁,到7月9日8點班又穩(wěn)定到100m3/h,伴隨工作面壓力增大,支架壓力在35MPa以上,出水點附近在40MPa以上,造成工作面拉架困難,推進緩慢。
采取措施:
(1)提升工作面排水系統(tǒng)能力,正巷排水能力增加至600m3/h,副巷排水能力增加至300m3/h,兩巷排水系統(tǒng)全部實現(xiàn)專用線路供電。
(2)對出水水質進一步化驗,水質表現(xiàn)為灰?guī)r水特征,有砂巖水參與,灰?guī)r水成分明顯增加。
3、第三階段:7月11日—7月28日
出水情況:7月11日0點班,出水量再次增大至200m3/h,下午4點班,水量增大至400 m3/h。到19日8點班逐步下降至300 m3/h,24日4點班后,水量穩(wěn)定在250m3/h。本次出水工作面壓力又一次增大,機頭部分1-20#支架壓力達到40KPa以上,支架掩護梁開焊,活柱量減少,死架增多。
采取措施:
(1)針對出水量突增,采取導、截、排等措施,施工臨時水倉,更換大流量排沙泵,治水效果明顯,有效緩解了出水對工作面推進的影響。
(2)7月13日由河北煤科院利用槽波地震法對2-1121巷外側斷層進行物探,探測距離720m,物探結果顯示距煤壁90-140m為隱伏異常區(qū),存在落差大于煤厚,走向近似平行巷道的斷層。
(3)7月24日對2-1121巷外側進行鉆探驗證,施工鉆孔5個,5號孔+4°鉆探至24.75m揭露導水斷層,鉆孔出水量30m3/h,水質化驗分析為灰?guī)r水,并及時上報集團公司。
(4)按照集團公司召開的現(xiàn)場辦公會,決定工作面停止生產,同時,平行2-1121巷50m重新施工一條配巷做為工作面正巷進行生產。
4、第四階段:7月29日至8月15日
出水情況:工作面出水量一直穩(wěn)定在250m³/h,鉆孔出水量穩(wěn)定在80m³/h,水質無變化。
采取措施:
(1)按照集團公司確定的方案,開始組織施工2-112配巷,至8月15日工作面恢復生產。
(2)8月17日防治水中心利用瑞利波對2-1121巷外側斷層進行物探,探測距離318m,物探結果顯示有三個異常條帶,距離煤壁27m、50m、110m。
(3)8月23日在2-1121巷51#導線點外側進行鉆探施工,施工鉆孔2個,2號孔-10°鉆探至26.2m揭露導水斷層后關閉孔口管閥門,水質化驗分析為灰?guī)r水。
根據工作面探測情況分析,經集團公司研究確定,工作面仍然采取施工配巷的方法直至停采線。
三、事故原因
根據事故取證與調查分析,認定事故類型屬水害事故,事故類別屬一級非傷亡事故,事故性質為責任事故。
(一)直接原因
1、2-112工作面帶壓大、周邊構造復雜、頂板砂巖厚、構造導水性強、裂隙發(fā)育、工作面總體處于向斜構造的軸部等情況下,做了巷探、鉆探、物探等大量的工作,但是對2-112工作面與2-108工作面之間2-112正巷外部隱伏構造分析研究不夠、探測不到位、特別是對斷層的側向補給缺乏研究,是造成本次出水事故的直接原因。
2、回采過程中當工作面推過5#水倉后,機頭段排水能力不足,工作面排水能力不能實現(xiàn)適時達標,是造成機頭段被淹的直接原因。
(二)間接原因
1、干河礦各級領導對防治水工作認識不到位、責任不到位、制度落實不到位、采取措施不到位是此次事故的間接原因之一。
2、在工作面出水以后,頂板來壓增大的情況下,干河礦制定的措施不到位,組織、協(xié)調、管理不得力是這次事故處理時間長,損失大的另一原因。
3、集團公司、區(qū)域公司在防治水的日常監(jiān)督檢查把關不嚴、監(jiān)督檢查不到位、業(yè)務保安職責未盡到位是此次事故的又一原因。
四、事故點評
這是一起典型的非傷亡責任水害事故,通過對此次突水事故的分析,反映出該礦對防治水工作重視程度不夠,工作面水文地質條件不清,水平及工作面排水系統(tǒng)不完善。
1、對防治水工作的認識上存在誤區(qū),對水害的災害性認識不足。尤其是在采掘銜接緊張時,放松了探放水工作。
2、對隱伏構造的分析研究和探測不到位。在工作面周邊存在20m以上斷層時,必須積極開展隱伏構造導水性的探測和研究工作,查明隱伏構造的發(fā)育情況,查清其在不同區(qū)域、不同層位、不同標高的偏移情況,提前采取預防措施。該礦探測研究工作不到位,導致了此次出水事故。
3、排水系統(tǒng)在能力的建設上存在不足,不能實現(xiàn)實時達標。在采掘工作面生產過程中,管路必須安裝到位、水泵連接到位、供電系統(tǒng)到位可靠,使排水系統(tǒng)實現(xiàn)與采掘工作面生產同步,并確保排水系統(tǒng)的實時能力滿足要求。