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平頂山礦務局皮帶打滑摩擦火災事故案例分析

作者:煤礦安全網(wǎng) 2015-07-15 21:32 來源:煤礦安全網(wǎng)

平頂山礦務局皮帶打滑摩擦火災事故案例分析

1983年7月31日18時45分,平頂山礦務局高莊礦一水平三采區(qū)皮帶運輸機巷第八部皮帶,發(fā)生一起機頭傳動滾筒打滑摩擦著火的特大傷亡事故,死亡x人,輕傷x人。燒毀皮帶65米,直接經(jīng)濟損失5978元;少出原煤4388噸。

一、礦井概括及釀成事故條件:

高莊礦礦井設計產(chǎn)量45萬噸,自81年以來,產(chǎn)量逐年遞減。截至82年末一水平剩余可采儲量僅有81.5萬噸,被河南省煤管局列為重點調(diào)整礦井。礦井相對沼氣涌出量為5.23立方米/日噸,礦井通風方式為中央邊界抽出式。采區(qū)概況:事故發(fā)生在戊三區(qū),當時該采區(qū)有三個采煤工作面和四個掘進頭生產(chǎn)。采區(qū)通風由皮帶運輸機巷進風,新鮮風流經(jīng)工作面后由軌道平巷、采區(qū)總回風至西斜井排出地面。該采區(qū)運煤方式為集中運輸。運輸平巷共安裝八部皮帶運輸機,總長1547米,分別在第一、第五部皮帶機頭和戊—13120機巷第一部溜機頭處各設有集中控制點。控制方式為逆煤流延時起動瞬時停車。另在第七部皮帶機頭的控制箱內(nèi)加裝開關(guān),可以單獨控制第七、八部。第八部皮帶機尾與溜煤眼連接處設有擴音電話,能與第五、六、七、八部機頭和13120機巷第一部溜司機進行聯(lián)系。在采面機巷最后一部溜機頭處還安裝一臺防爆電話機,可直接和礦調(diào)度室通話。

受災的13120采面,其機巷長252米,鋪設6部SGD—20型溜子。采面設有一部SGW—44型溜子。采面采長35米。其風巷長175米。采面爆破落煤經(jīng)機巷溜子由一個斜長35米、傾角為35°的溜煤眼流入第八部皮帶機尾前方5米處。13120采面進風量為189立方米/分,回風巷風速為0.98立方米/秒。事故前沼氣濃度為0.1%,二氧化碳為0.3%,溫度22C°。機巷與風巷的聯(lián)絡巷內(nèi)設有單道風門。

二、事故發(fā)生經(jīng)過:

7月31日的四點班,采區(qū)一至八部皮帶司機出勤7人,分別是三、四部設一人看管,其余各自一人看管。采煤機巷司機出勤2人,1人負責在第一部機頭開集中控制,另一人在后三部巡回看管。

采面當班出勤20人,其中2人事故前升井,其余18人都在采面工作。17點30分鐘,溜子皮帶均開動起來,采面開始放炮出煤。約20分鐘后,因采面有一處漏了頂,機巷因無煤而停車。到18點20分,采面又開始放炮出煤,機巷溜子開動,約20分鐘又停止運行。采面代理班長已聞到有膠皮味,詢問調(diào)度室。調(diào)度員回答:“是皮帶跑偏刮著鐵鏈子了。”代理班長回到了采面,當時采面部分人員紛紛議論:“煙氣和膠皮味為什么越來越大”代理班長第二次又到機巷給調(diào)度室打電話。電話中,調(diào)度室通知說:“馬上將人員撤到二號變電所”。這時已是19時過幾分,他放下電話,立即回到采面命令撤人。采區(qū)人員經(jīng)回風巷向外撤,當撤出采面風巷口時,濃煙嗆得喘不過來氣,迫使人員退回風巷內(nèi)。此后,先后有5人強行沖出災區(qū)脫險。其余13人就躲避在風巷內(nèi),帶班班長和另一名工人發(fā)現(xiàn)巷道有一處冒頂高處煙霧較小,就爬上去躲在絞架棚子上(此二人后被救護隊救出生還)。其余11人先后躺倒在回風巷口以里約15米的范圍內(nèi)。

負責看管第八部皮帶機尾的司機,在皮帶著火前躺在溜煤嘴前方背風的竹笆上休息,沒有發(fā)現(xiàn)機尾的情況。當他聞到煙味后,急忙起身向機頭方向奔跑,第八部機頭處,皮帶上的火勢已經(jīng)很大,他沖過火區(qū)跑到第七部機頭處,向七部司機說:“八部著火了。”二人跑到二號變電所向調(diào)度室匯報了情況。調(diào)度員接到電話后立即通知到礦有關(guān)領(lǐng)導,并命令采面撤人。

三、原因分析

造成這次事故的主要原因有以下幾個方面:

1、根據(jù)現(xiàn)場的勘察和在地面做的皮帶打滑摩擦著火模擬試驗,及在井下第八部皮帶做的機尾壓力測定、打滑實驗的結(jié)果,認定引起皮帶著火的直接原因是:皮帶先是跑偏,煤撒到皮帶上拉向機尾,使機尾滾筒和皮帶間卷煤(厚度達70mm)造成機尾皮帶跑偏(跑偏距離達177.5mm)被吊掛鋼絲繩卡死,而這時機頭仍在運轉(zhuǎn),使?jié)L動的主副傳動滾筒與靜止的(被壓死)皮帶發(fā)生打滑摩擦,產(chǎn)生高溫,融化了皮帶膠層,在供氧充分的條件下,發(fā)生燃燒,引起皮帶著火。

2、皮帶著火后,機巷司機先期撤離災區(qū)時,慌忙打開了采面機巷與風巷的聯(lián)絡小川內(nèi)單道風門,忘記關(guān)閉,使通風系統(tǒng)遭受破壞,導致風流短路,濃煙和有害氣體直接涌入軌道回風平巷,攔截了采面遇難人員去路。

3、機電設備管理水平差,安全技術(shù)工作漏洞多。如第八部皮帶運輸機長190米,上托滾165組中9組不合格占5.4%,下托滾78組就有44組不起作用,占52.5%。井下防滅火器材不齊全,消防灑水設施不完善。發(fā)生火災時第八部皮帶機頭處有管無水,因此著火后不能直接把火熄滅在初始狀態(tài)。

4、搶救措施不得力。在得知采面風巷內(nèi)還有人員時,沒有果斷命令救護隊直插災區(qū)探險救人。

四、事故教訓:

1、勞動紀律松弛,崗位責任制執(zhí)行不嚴格,工作嚴重失職是導致這次事故的直接原因。第八部皮帶機司機,當機尾皮帶被卡死時,擋在竹笆上休息,未能發(fā)現(xiàn),沒有及時叫停車,導致皮帶打滑摩擦著火,釀成大禍,這個教訓是極其深刻的。

2、技術(shù)管理上有漏洞。如第八部機頭處無司機看管,又缺少防皮帶打滑、跑偏的自動保護裝置。因此,在皮帶打滑時不能停車。通風管理薄弱,通風設施不完善。在聯(lián)絡小川內(nèi)設單道風門是違犯《規(guī)程》規(guī)定的。事故前也沒有按《規(guī)程》規(guī)定編制災害預防和處理計劃,致使事情發(fā)生后搶救處理措施不得力。

3、沒有按《規(guī)程》規(guī)定給井下職工配備足夠的自救器。

五、預防措施

1、認真執(zhí)行崗位責任制,對那些工作不負責任、嚴重失職者要認真追查處理。同時,對職工要進行經(jīng)常性的安全技術(shù)教育和遵章守紀教育,提高職工的技術(shù)素質(zhì)。

2、完善通風設施,盡可能做到區(qū)域性反風,并認真編制切實可行的災害預防和處理計劃,貫徹執(zhí)行到每一個職工。

3、完善皮帶運輸機防火設施,健全防火制度,完善消防灑水設施,保證水管經(jīng)常有水,確保救災需要。

4、積極推廣防皮帶跑偏、打滑自動保護裝置。

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