峰峰集團(tuán)馬選廠源頭管控把關(guān)提質(zhì)
峰峰集團(tuán)馬選廠源頭管控把關(guān)提質(zhì)
本網(wǎng)訊(通訊員? 陳愛(ài)軍)2019年,馬選廠強(qiáng)化煤質(zhì)管控手段,細(xì)化源頭管理制度,把好原煤入廠和精煤出廠兩個(gè)關(guān)口,精煤質(zhì)量綜合合格率完成98.5%,超計(jì)劃8.5%。
該廠全力實(shí)施“全員、全方位、全過(guò)程”煤質(zhì)管理方法,把每道洗煤工藝都作為質(zhì)量源頭來(lái)抓,并在煤質(zhì)考核中增加用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的反饋內(nèi)容。針對(duì)近期入洗原煤煤質(zhì)波動(dòng)較大這一情況,質(zhì)檢科完善入廠原煤質(zhì)量跟蹤檢查細(xì)節(jié),安排專人對(duì)每勾到廠原煤目測(cè)煤質(zhì),對(duì)中煤磁選尾礦進(jìn)行采樣分析;通過(guò)調(diào)整采制化作業(yè)程序,增加原、精煤采樣頻次,在肥、瘦精煤交替生產(chǎn)期間,采樣時(shí)間縮短為每十分鐘一次;對(duì)各入洗礦原煤測(cè)灰儀定期進(jìn)行校正,確保原煤質(zhì)級(jí)相符。
該廠發(fā)揮職能科室對(duì)精煤質(zhì)量的提升作用,調(diào)度室及時(shí)傳遞和反饋產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)信息,根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告第一時(shí)間對(duì)原煤入洗比例進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)配煤入洗方案最優(yōu)化;運(yùn)銷科要求卸車組將受煤坑篦子上的雜物、石塊清理干凈,嚴(yán)防雜物進(jìn)入洗煤系統(tǒng)影響煤質(zhì),裝車組在精煤空車進(jìn)廠后第一時(shí)間將車廂清掃干凈,封堵車門(mén)所用草條使用后徹底清理,從源頭上減少精煤雜質(zhì)含量。洗煤車間為保證產(chǎn)品的脫介效果,對(duì)脫介篩損壞的篩網(wǎng)進(jìn)行墊片修補(bǔ),利用停車時(shí)間對(duì)快開(kāi)壓濾機(jī),精煤壓濾機(jī)的濾板進(jìn)行沖洗,保證濾板的透氣性;及時(shí)清理礦化器堵塞噴嘴,調(diào)整入料流量,確保每臺(tái)浮選機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)良好,最終精煤牌號(hào)合格率達(dá)到100%。
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