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陜西省銅川礦務(wù)局焦坪煤礦前衛(wèi)斜井“5. 11”瓦斯煤塵爆炸事故

作者:煤礦安全網(wǎng) 2017-10-11 13:57 來源:煤礦安全網(wǎng)

陜西省銅川礦務(wù)局焦坪煤礦前衛(wèi)斜井“5. 11”瓦斯煤塵爆炸事故

1975年5月11日8時11分,焦坪煤礦前衛(wèi)斜井101工作面9號硐,放炮引起瓦斯煤塵爆炸事故,死亡101人,輕傷15人,直接經(jīng)濟損失48萬元。

一、礦井概況

前衛(wèi)斜井位于陜西省銅川市市區(qū)以北34 km處的焦坪礦區(qū),是由銅川礦務(wù)局自籌資金于1970年土法上馬簡易投產(chǎn)的小井,開采范圍為焦坪煤礦東背塔平硐井田西翼邊界,該井井田走向長度850 m,傾斜長度1 400 m,面積1.2 km2年生產(chǎn)能力15萬t。

礦井為片盤斜井開拓,上下山開采,采用“呂”字形硐室采煤方法,放炮落煤,錨枰支護(硐室工作面為臨時木支柱),陷落法管理頂板。主采侏羅紀4-2號煤層,煤質(zhì)牌號為不粘結(jié)長焰煤,平均厚度2~8米,傾角3°~6°,煤層厚度穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,有自然發(fā)火傾向,發(fā)火期3~6個月。煤層頂板為砂質(zhì)泥巖、粉砂巖及砂巖互層,破碎易冒,底板為黑色泥巖。全井采用兩班生產(chǎn),一班停產(chǎn)工作制。1975年5月11日發(fā)生瓦斯煤塵爆炸事故(以下簡稱“5·11”事故)后,停產(chǎn)檢修,于同年8月恢復(fù)生產(chǎn),至1983年6月全井開采完畢而報廢,累計采出煤量277萬t。

礦井地質(zhì)基本屬于一個向西開口的簸箕狀小向斜,其北部、東北部分布15條正斷層,落差一般在1~2 m。其中落差8.8 m的一條斷層,位于井田東北部,附近形成無煤區(qū)。井田西部,因受斷層、褶曲構(gòu)造影響,煤厚驟減為1~2 m。井田水文條件簡單,無含水巖層;地面溝壑干枯,井下無淋水現(xiàn)象。

礦井屬中央并列式通風方式,主井進風,副井及三岔窯斜井排風,其中副井安裝28 kW、14 kW和11 kW三臺局扇并聯(lián)運轉(zhuǎn),三岔窯斜井安裝11kW、5.5 kW局扇各一臺互為備用,總進風量1 350 m3/min。煤塵爆炸指數(shù)48. 3%,瓦斯為一般涌出形式,屬有煤塵爆炸危險的低瓦斯礦井。

二、事故發(fā)生區(qū)狀況

“5. 11”事故發(fā)生在該井東五區(qū)域的二采區(qū)上山,火源位于101采面9號硐掌頭采場,爆源位于上山運輸巷二部帶式輸送機的中段(即第三變電所以上61m處)。上山運輸巷斜長800 m,為采區(qū)進風巷道。該巷首端設(shè)40 kW刮板輸送機一臺,中段設(shè)2臺帶式輸送機,最上端設(shè)2臺22 kW刮板輸送機。總回風巷與上山運輸巷平行布置,作采區(qū)排風之用。

該采區(qū)101采面9號硐長90 m,為采煤工作面。10號硐和102待采面均為掘進工作面。這3個采掘面設(shè)局扇通風,且均位于采區(qū)的淺部。

5月11日零點班,該井采掘面沒人作業(yè),僅有部分工人在主斜井維修井巷。二采區(qū)上山101采面9號硐的八點班爆破組,提早進入工作地點,采用煤電鉆打眼,鑿炮眼16個,一次裝藥分次放炮。事故發(fā)生時,八點班作業(yè)人員已人井,而且處于尚未到達工作面的行走途中。

事故區(qū)當時僅有的防災(zāi)措施,一是安排日常的瓦斯檢查,但執(zhí)行較差;二是運輸機巷安裝水管、噴嘴,供轉(zhuǎn)載點除塵,但未堅持使用。事故地點9號硐未采取任何防塵、防災(zāi)措施

三、事故發(fā)生經(jīng)過及救災(zāi)過程

1.事故發(fā)生經(jīng)過:5月11日零點班,主斜井維修人員嫌井筒風大,要求停止扇風機運轉(zhuǎn)。經(jīng)井口領(lǐng)導(dǎo)同意,于1~6時,將副井的28 kW、14 kW風機停轉(zhuǎn)。當班瓦斯檢查員李克重晚下井兩小時,入井后在105工作面溜子頭睡了1h,僅在二采區(qū)上山運輸巷3號風眼以上的進、回風巷及105工作面上、下風巷等4處檢查了瓦斯,并提前1h升井。

據(jù)事故現(xiàn)場調(diào)查,101采面9號硐爆破組于6時半人井,打眼裝藥后,8時11分放第6炮時,引燃硐內(nèi)積聚瓦斯,沖擊氣流和火焰波及上山運輸巷,造成沉積煤塵飛揚,在距第3變電所以上61 m處引起煤塵爆炸。爆炸氣流沿進回風巷雙向沖向進回風井,礦井通風、運輸、供電、排水系統(tǒng)全遭破壞;上山運輸巷560 m支護被摧毀,且以爆源為中心,支架背向爆源而倒伏;2500 m運輸大巷80%的支架倒塌;井下100人全部死亡,另一名工人在爆炸后入副井,也因一氧化碳中毒而死亡,井口附近的15名工人受輕傷。慘重的事故,致使全井停產(chǎn)3個月。

2.救災(zāi)過程:事故發(fā)生后,省煤炭廳、市、局領(lǐng)導(dǎo)于9時30分趕赴現(xiàn)場,成立搶救指揮部,組織160多名救護隊員和130多名職工、醫(yī)護人員搶險救災(zāi),附近駐軍也派員支援。國家計委的章萍、當時的煤炭部副部長鄒桐和省委副書記肖純,也先后趕到現(xiàn)場,指導(dǎo)救災(zāi)。

救災(zāi)中,首先恢復(fù)通風。救護隊員一部分修復(fù)通風設(shè)施,一部分搶救搬運遇難人員。邊探查邊深入。由于運輸巷基本未冒,且事故后未釀成火災(zāi)和連續(xù)爆炸,故經(jīng)過57 h的搶救,便將遇難人員全部運出井外,礦井通風系統(tǒng)基本得到恢復(fù)。

事故發(fā)生后,吳保忠等5名工人由副井進入井下,自發(fā)救災(zāi),吳保忠中毒倒地(經(jīng)救護隊員搶救脫險),其余4人立即撤出井外。還有一名救護隊員在105工作面溜子巷探查時,擅自取掉口具講話,致一氧化碳中毒,經(jīng)搶救脫險。

總之,整個搶救過程緊張有序,但也發(fā)生了上述的一些失誤。

四、事故發(fā)生原因分析

1.釀成事故發(fā)生的條件:

(1)技術(shù)裝備先天不足,埋下事故隱患。首先是該井采用局扇群作為主要扇風機使用,便利了擅自停風行為;其次是瓦斯檢測手段單一,在瓦檢員空班漏檢后,喪失及時判別積聚瓦斯險情的可能;三是防塵無“治本”能力,“治表”措施也殘缺不全,致井下干燥煤塵堆積飛揚。

(2)安全技術(shù)管理混亂,發(fā)生事故勢在必然(詳見后“導(dǎo)致事故發(fā)生直接原因”)。

(3)井口領(lǐng)導(dǎo)忽視安全,為事故的發(fā)生開了“綠燈”。事故發(fā)生區(qū)毗鄰原新華礦小窯采空區(qū),不慎貫通引起瓦斯異變。事故發(fā)生前的1974年2月、4月,二采區(qū)上山曾因此兩度積聚瓦斯,濃度都在10%以上。對此未引起警覺,未采取必要的防范措施,未從根本上治理安全技術(shù)管理混亂狀況。

2.導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因:

(1) 101采面以硐室法采煤,局扇供風極不合理;擅自停轉(zhuǎn)扇風機;二上山3井風眼風門敞開使風流短路和局扇發(fā)生循環(huán)風,造成瓦斯積聚。

(2)井下不灑水,噴霧長期不用,導(dǎo)致干燥煤塵堆積(其中二采區(qū)上山運輸巷溜子頭塵厚達0.7 m)。

(3)放炮員違章作業(yè),部分炮眼不封泥,封填煤塊紙屑;已封泥的,封泥量也僅為10~30 mm;且一次裝藥分次放炮,引起放炮引燃。

(4)瓦斯檢查員空班漏檢,提前升井喪失察覺事故隱患的可能。

五、事故教訓(xùn)

1.任何時候都必須堅持安全第一方針,生產(chǎn)、安全技術(shù)管理必須規(guī)范化,安全教育必須制度化。

2.“一通三防”是煤礦生產(chǎn)建設(shè)中的重中之重,任何時候都只能加強,不能削弱。

3.要不斷改善安全裝備,不斷提高工程質(zhì)量管理水平。

4.必須完善分區(qū)通風,隔爆等防災(zāi)限制性措施;救護隊員要加強訓(xùn)練,提高戰(zhàn)斗力。

六、事故后采取的對策措施

1.及時調(diào)整了礦、井口兩級領(lǐng)導(dǎo)班子,加強了安全工作的領(lǐng)導(dǎo)。

2.培圳考核放炮員,做到持證上崗,按章作業(yè)。

3.嚴格通風管理制度,明確不得任意停轉(zhuǎn)扇風機,加強設(shè)施管理,保證井下所需風量,消滅循環(huán)風,防止瓦斯積聚。嚴格規(guī)定采面未形成通風系統(tǒng)不準回采。

4.嚴格執(zhí)行瓦檢員井下交接班及檢查、匯報制度,杜絕空班漏檢、弄虛作假。

5.成立防塵小組,完善防塵灑水系統(tǒng),各轉(zhuǎn)(裝)載點及回風設(shè)置噴霧堅持使用,定期沖洗井巷,指定專人定期檢查維護防塵沒施。

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