豐城礦務(wù)局建新煤礦6#采區(qū)1113東順槽煤與瓦斯突出典型事故案例分析
豐城礦務(wù)局建新煤礦6#采區(qū)1113東順槽煤與瓦斯突出典型事故案例分析
2007年10月13日,豐城礦務(wù)局建新煤礦6#采區(qū)1113東順槽發(fā)生煤與瓦斯突出事故,造成19人死亡,2人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失600.4萬元。
一、礦井概況及事故工作面基本情況
㈠建新煤礦概況
建新煤礦位于豐城市上塘鎮(zhèn)境內(nèi)。井田走向長3.10km,斜長2.26km。始建于1958年7月,設(shè)計生產(chǎn)能力為60萬噸/年。通過礦井改造后,2006年核定生產(chǎn)能力81萬噸/年,2007年1~9月實際生產(chǎn)原煤60.6萬噸。
礦井采用斜井開拓,混合式通風(fēng),礦井總風(fēng)量8890m3/min,礦井負(fù)壓3100~3400Pa。開采B4單一煤層,2006年礦井絕對瓦斯涌出量68.02m3/min,礦井相對瓦斯涌出量29.64m3/t,屬煤與瓦斯突出礦井,現(xiàn)開采水平為-600m水平。礦井現(xiàn)有4個生產(chǎn)采區(qū)、3個回采工作面、5個煤巷掘進(jìn)工作面、5個巖巷掘進(jìn)工作面,其中事故所在的6#采區(qū)有1個綜采工作面、2個煤巷掘進(jìn)工作面、1個巖巷掘進(jìn)工作面。
礦井裝備了KJ-101安全監(jiān)控系統(tǒng)和地面瓦斯抽放系統(tǒng),每個采區(qū)裝備移動抽放系統(tǒng),礦井月抽放瓦斯純量110萬立方米。
該礦證照齊全,采礦許可證:3600000220876,煤炭生產(chǎn)許可證:203622020179,安全生產(chǎn)許可證(贛)MK安許證字:[2005]0705,工商營業(yè)執(zhí)照:3622021325662,礦長周海軍,礦長資格證20070910045,礦長安全資格證07036012202742。
㈡事故工作面基本情況
1113東順槽位于6#采區(qū)6#皮帶下山西側(cè),為由東向西掘進(jìn)的工作面順槽,巷道設(shè)計長度690m。1113順槽標(biāo)高-580m,開采深度約630m。巷道布置在B4煤層中,該區(qū)瓦斯壓力約3.9MPa,瓦斯含量約18m3/t,屬嚴(yán)重突出危險區(qū)。B4煤層平均煤厚2.5m,夾矸厚0.3m,頂板為深灰泥質(zhì)粉砂巖,厚3-4m,底板為泥巖,厚1.2-1.5m。該巷采用2BKJ2*15對旋風(fēng)機(jī)和Φ800毫米風(fēng)筒,送風(fēng)距離40米,風(fēng)筒出口風(fēng)量260m3/min。
2007年3月8日至3月12日建新煤礦綜合隊在1113東順槽開門點沿巷道掘進(jìn)方向共施工了14個抽放孔并接管抽放,深度為55.5m~67.5m,至7月31日,鉆孔控制范圍內(nèi)的瓦斯抽放率33%。該工作面于2007年7月31日開工掘進(jìn),采用淺孔注水破煤掘進(jìn)工藝。開門掘進(jìn)37米后,于8月8日停止進(jìn)尺,8月15日開始施工順槽工作面抽放鉆孔,至8月17日完成7個鉆孔,鉆孔深度為57m~73m。到10月11日共抽放55天,抽出率31.94%。期間8月8日至8月15日,在1113順槽回風(fēng)措施巷反揭石門,9月27日1113順槽回風(fēng)措施巷由下向上貫通,形成了1113東順槽回風(fēng)系統(tǒng)。
10月11日中班開始恢復(fù)掘進(jìn),至13日中班發(fā)生事故時共進(jìn)尺12.1米,巷道從開門到事故發(fā)生累計進(jìn)尺49.1米。此間,10月11日晚班到10月12日中班,在1113東順槽回風(fēng)措施巷巷口向順槽掘進(jìn)方向施工了3個巷幫抽放孔,孔深分別為55.5m、48m、60m,并開始抽放。
該礦抽放鉆孔由綜合隊施工,由勞資科驗收員驗收。
二、事故經(jīng)過及搶救、善后處理情況
㈠事故經(jīng)過
10月11日中班1113東順槽向西開始恢復(fù)進(jìn)尺,至10月13日中班止共進(jìn)尺12.1米。13日晚班,掘進(jìn)二區(qū)1113東順槽作業(yè)班組有14人上班,其中跟班副區(qū)長為付潤根。21:00的進(jìn)班會上布置進(jìn)尺,至23:35綜合隊先后有7名作業(yè)人員進(jìn)入1113東順槽搬運鉆機(jī)。礦調(diào)度室瓦斯監(jiān)測顯示,1113東順槽迎頭23:36信號中斷,23:37回風(fēng)瓦斯均突然上升到10%,礦調(diào)度員立即通知機(jī)電三隊調(diào)度員切斷該區(qū)域的電源。23:43,調(diào)度員接到匯報,該區(qū)域除風(fēng)機(jī)以外所有電源被切斷,23:50負(fù)責(zé)該當(dāng)頭的瓦斯員向礦調(diào)度室匯報,1113東順槽風(fēng)門打不開,好象被煤體堵住,迎頭可能發(fā)生煤與瓦斯突出事故。風(fēng)門內(nèi)有掘進(jìn)二區(qū)和綜合隊共計21名作業(yè)人員在作業(yè)。
㈡事故搶險救援情況
礦領(lǐng)導(dǎo)接到事故報告后,立即啟動應(yīng)急救援預(yù)案,成立救災(zāi)總指揮部,由礦長任總指揮,生產(chǎn)副礦長任現(xiàn)場總指揮。救護(hù)隊于1:41趕到井下事故現(xiàn)場,按救災(zāi)指揮部的命令和行動計劃對突出波及巷道進(jìn)行全面?zhèn)刹臁?:51將3名遇險人員先后救出,其中一名已死亡,一名傷勢較輕,一名傷勢較重。整個搶險過程中共有4個小隊48名救護(hù)隊指戰(zhàn)員參加搶險,截止15日12時52分,通過全力搶救,18名遇難礦工遺體全部找到,并搬運出井,搶救工作結(jié)束。
㈢事故特征
1.1113東順第二道風(fēng)門內(nèi)及1113回風(fēng)措施巷6m以內(nèi)除頂部有0.2~0.3m的空間外,其余全部被煤炭填實。
2.拋出煤炭多為煤粒和碎塊,煤粉較少,分選性不明顯。
3.1113回風(fēng)措施巷口往里0~9.5m、12.5m以后的順槽巷道上幫1.5m高煤墻整體外移1m,并在頂部形成1+1m左右的空幫。
4.根據(jù)頂板錨桿彎曲方向等可以判斷1113回風(fēng)措施巷口往里9.5~12.5m巷道上幫深5m左右的孔洞為煤炭突出的孔洞??锥摧S線與上幫的交點距工作面約8.5m,與巷道軸線夾角約50°,孔洞口寬約3m,孔洞呈口大腔小的拱形。
5.突出煤拋出距離約20m,動力效應(yīng)較小(風(fēng)門未破壞且風(fēng)門內(nèi)還有幸存者)。
6.突出煤量379t、瓦斯量13886m3。
7.19名遇難者中1人為部分掩埋窒息死亡、其它18人為掩埋窒息死亡。
三、事故原因分析
㈠直接原因分析
1113東順槽位于嚴(yán)重突出危險區(qū),工人進(jìn)行破煤和打錨索作業(yè)的震動效應(yīng)誘發(fā)了以地應(yīng)力為主導(dǎo)的煤與瓦斯突出。
㈡間接原因分析
1113東順槽開門點抽放鉆孔實際施工圖
1.對以地應(yīng)力為主導(dǎo)的煤與瓦斯突出的復(fù)雜性認(rèn)識不足。建新煤礦由于開采深度已達(dá)到630m,地壓大、煤層瓦斯壓力大(3.9MPa)、瓦斯含量高(18m3/t)。該礦在此之前未發(fā)生過以地應(yīng)力為主導(dǎo)的煤與瓦斯突出事故,對此類事故認(rèn)識不足,是造成事故的主要原因。
2.1113東順槽開門點上幫施工的鉆孔未達(dá)到設(shè)計要求,瓦斯預(yù)抽上幫5m控制范圍雖然滿足《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》的規(guī)定要求(2m~4m),但不足以抵抗該區(qū)域地應(yīng)力、瓦斯壓力的破壞,是造成事故的重要原因。
3.生產(chǎn)組織、人員管理上存在漏洞。建新煤礦未制定統(tǒng)一協(xié)調(diào)各區(qū)隊生產(chǎn)組織、人員管理的有關(guān)規(guī)定,事故前1113東順槽27米巷道內(nèi)有21人多工序平行作業(yè),短時間內(nèi)臨時進(jìn)入較多人員,是造成傷害人員較多的原因。
四、防范措施
1.提高對煤礦突出危害嚴(yán)重性的認(rèn)識,針對礦井深部開采出現(xiàn)的以地應(yīng)力為主導(dǎo)的煤與瓦斯突出災(zāi)害,開展防治技術(shù)的攻關(guān)研究。進(jìn)一步完善防突技術(shù)措施,認(rèn)真落實防突管理責(zé)任制。
2.強(qiáng)化瓦斯抽放工作,擴(kuò)大抽放的控制范圍,提高抽放效果,確保巷道兩幫的控制范圍達(dá)到技術(shù)規(guī)范的要求。加強(qiáng)鉆孔施工、驗收人員的管理,嚴(yán)格按設(shè)計施工,強(qiáng)化鉆孔驗收制度,確保鉆孔施工質(zhì)量。
3.制定統(tǒng)一的勞動組織管理制度,嚴(yán)格控制井下采掘工作面多工序平行作業(yè),嚴(yán)格控制下井作業(yè)人員數(shù)量。
4.在巷道交岔處、構(gòu)造變化帶及地壓增大帶,加強(qiáng)支護(hù),加長上幫錨桿(錨索)的深度。
5.進(jìn)一步落實瓦斯抽采利用的有關(guān)規(guī)定,瓦斯防治措施由局部措施為主轉(zhuǎn)到區(qū)域性措施在先,做到先抽后采、先抽后掘,達(dá)到抽、采、掘平衡。
2002年1月14日21時39分,婁底市資江煤礦3336回采工作面發(fā)生鄰近層煤與瓦斯突出,死亡18人,直接經(jīng)濟(jì)損失:150萬元。經(jīng)湖南省人民政府同意,由湖南煤礦安全監(jiān)察局牽頭,成立了省、市聯(lián)合調(diào)查組。調(diào)查組人員深入井下勘察,查閱有關(guān)資料,研閱專家組的技術(shù)鑒定報告,取得了大量證據(jù),查清了事故原因,確認(rèn)該起事故為責(zé)任事故。
一、礦井基本情況
1.礦井概況
礦井位于冷水江礦區(qū)向斜南部轉(zhuǎn)折端的東翼,開采下石炭統(tǒng)測水組煤系。井田內(nèi)構(gòu)造簡單,大、中型斷層不發(fā)育,但小型斷層較多,主要發(fā)育北東和北西走向的張扭性或壓扭性斷層,落差一般小于1m,少數(shù)大于2m,對煤層開采帶來一定影響。含煤七層,均為無煙煤,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ煤為可采煤層,Ⅴ煤局部可采,其余不可采。
Ⅱ煤層煤厚0-1.8m,一般0.89m,屬較穩(wěn)定煤層。
Ⅲ煤層煤厚0.49-4.24m,一般1.9m,屬較穩(wěn)定煤層。1987年《湖南省資江煤礦施茶亭礦井?dāng)U建初步設(shè)計說明書》中指出:“在資江區(qū)段東翼Ⅲ煤、Ⅳ煤都為煤與沼氣突出煤層;資江區(qū)段西翼僅Ⅳ煤為煤與沼氣突出煤層”,但實際開采中Ⅲ煤層在東、西兩翼都發(fā)生過煤與瓦斯突出。因此,Ⅲ煤層應(yīng)屬煤與瓦斯突出煤層。
Ⅳ煤層煤厚0-3.01m,一般1.29m,賦存不穩(wěn)定。屬煤與瓦斯突出煤層
Ⅴ煤為局部可采煤層,煤厚0-1.97m,一般0.69m,賦存不穩(wěn)定。屬煤與瓦斯突出煤層。
Ⅱ煤層頂板為砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖,底板為砂質(zhì)泥巖,Ⅱ煤與Ⅲ煤的層間距10-15m。Ⅲ煤層底板為薄-中厚狀細(xì)砂巖,層間夾薄層泥巖。Ⅲ煤與Ⅳ煤的層間距平均3.43m,Ⅳ煤底板為細(xì)砂巖。
礦井水文地質(zhì)條件屬中等類型,無煤塵爆炸危險,煤層無自燃傾向。礦井瓦斯等級屬煤與瓦斯突出礦井,礦井絕對瓦斯涌出量13.21m3/min,礦井相對瓦斯涌出量為33.83m3/t。
礦井采用斜井多水平開拓方式,走向長壁式采煤方法,全部陷落法管理頂板。擴(kuò)建設(shè)計為三個水平開采。第一水平標(biāo)高為-30m,已開采完畢;二水平標(biāo)高為-200m,為現(xiàn)有生產(chǎn)水平,共分為301、303、305、307四個采區(qū),現(xiàn)有303、305兩個生產(chǎn)采區(qū);第三水平標(biāo)高-400m,尚未開拓。
礦井采用中央邊界式通風(fēng)方式,有2個進(jìn)風(fēng)井、1個回風(fēng)井。礦井總進(jìn)風(fēng)量為3162m3/min。通風(fēng)、排水、供電、提升運輸、壓風(fēng)系統(tǒng)齊全。今年年初編制了《資江煤礦災(zāi)害預(yù)防和處理計劃》,正在上報審批之中。
2.礦井防突情況
據(jù)該礦煤與瓦斯突出臺帳記載:從1975年5月7日,至2002年1月13日,全井共發(fā)生突出269次,其中3煤突出157次(東翼突出106次,西翼突出51次),4煤層突出86次(東翼突出21次,西翼突出65次),其余煤層突出26次。特大型煤與瓦斯突出(≥1000噸)6次,其中有2次發(fā)生在3煤層的東翼,有3次發(fā)生在4煤層,有1次發(fā)生在5煤層。該礦最大一次突出是2000年8月27日發(fā)生在303石門(-153水平)揭穿5煤層時,突出煤巖量達(dá)4000余噸。
該礦從1969年開始采取開采Ⅱ煤層作為保護(hù)層的區(qū)域性防突措施,1998年10月部分停采Ⅱ煤,至2001年6月全部停采(3326工作面未開采)。石門揭煤采用深孔松動爆破排放瓦斯、配合遠(yuǎn)距離或全井撤人震動性放炮等措施。1979年礦井建立瓦斯抽放系統(tǒng),斷斷續(xù)續(xù)進(jìn)行了瓦斯抽放,1989年停止了瓦斯抽放。
3.303采區(qū)的基本情況
(1)地質(zhì)情況
303采區(qū)位于礦井西翼,東鄰301采區(qū),西與305采區(qū)接界,南(淺)部為二水平203采區(qū)(已采完),北部為深部未開拓區(qū),為一緩傾斜單斜構(gòu)造,煤層傾角160-350,一般220,無大的地質(zhì)構(gòu)造,但小斷層、小褶皺發(fā)育。含煤七層,其中Ⅱ煤、Ⅲ煤、Ⅳ煤賦存穩(wěn)定,為可采煤層,Ⅴ煤為局部可采。303采區(qū)屬資江河下開采,但與資江無直接水力聯(lián)系,無突水危險,主要水源是煤層含水層通過裂隙導(dǎo)入回采空間。
(2)巷道布置情況
303采區(qū)為二水平上山采區(qū),回風(fēng)水平標(biāo)高為-30m,運輸水平標(biāo)高為-200m,布置三條底板巖石集中上山,其中一條回風(fēng)上山、一條進(jìn)風(fēng)軌道上山,一條皮帶上山;設(shè)計4個區(qū)段,區(qū)段垂高44m,斜長約120m,1-3區(qū)段沿Ⅱ煤、Ⅲ煤、Ⅳ煤分別布置的3321、3322、3323、3331、3332、3333、3334、3341、3342等9個回采工作面均已開采完畢,現(xiàn)正在回采3336和3344工作面。
(3)通風(fēng)、運輸情況
303采區(qū)實際風(fēng)量1134m3/min。分別供3344、3336回采工作面、3336第二電平巷、3325掘進(jìn)頭等主要地點用風(fēng)。
3336回采工作面總進(jìn)風(fēng)356m3/min,總回風(fēng)360m3/min。
3336第二電平巷靠局部通風(fēng)機(jī)送風(fēng),11kw的局部通風(fēng)機(jī)安裝在距其開門地點的3336運輸巷進(jìn)風(fēng)側(cè)15m處,乏風(fēng)經(jīng)聯(lián)絡(luò)巷進(jìn)入3336運輸平巷串入3336回采工作面。
回采工作面乏風(fēng)經(jīng)3336回風(fēng)巷進(jìn)入3333回采面采止線維護(hù)的通風(fēng)上山,再進(jìn)入303通風(fēng)上山、203通風(fēng)上山,由五號風(fēng)井(抽風(fēng)機(jī)兩臺,型號為:2k60-4AN018-185、2k60-3AN0-18-185)排至地面。
3336回采工作面采用溜槽運輸、電溜子巷采用刮板運輸機(jī)運輸,運輸巷則采用軌道運輸、人力推車方式。
4.3336回采工作面情況
3336回采工作面位于303采區(qū)-153區(qū)段東翼,其西鄰的3335工作面還未布置,上段的3334工作面已經(jīng)采完,下段的3338工作面還未布置。工作面運輸巷標(biāo)高為-148.4m,回風(fēng)巷標(biāo)高為-104.38m,走向長370m,傾斜長110m,傾角220,煤厚平均1.7m,頂板為黑灰色薄層狀砂質(zhì)泥巖與砂巖,平均厚度約8m,底板為細(xì)砂巖,厚度為4.8~5.35m,構(gòu)造簡單。
《3336回采工作面作業(yè)規(guī)程》指出:本工作面下部Ⅳ煤為突出煤層,且Ⅲ煤與Ⅳ煤層間距較小,在掘進(jìn)運輸巷時瓦斯涌出量大,預(yù)計回采過程中瓦斯涌出量較大,必須嚴(yán)格加強(qiáng)通風(fēng)管理和瓦斯防范措施,保證工作面有效風(fēng)量,確保工作面瓦斯不超限。同時規(guī)定:回采工藝采用MZ-12型電煤鉆打眼,放炮地點設(shè)在離工作面100m的電平巷內(nèi),爆破裝煤和人工攉煤相結(jié)合,單體液壓支柱配絞接頂梁支護(hù),全部陷落法管理頂板,采用“采四放一保三”循環(huán)放頂方式,工作面最大控頂距離為3.4m,最小控頂距2.6m,放頂步距0.8m,初次放頂控頂距離為5.8m。在“一通三防”方面有8條安全措施,但對防治煤與瓦斯突出缺乏具體規(guī)定。
該工作面于2001年5月開始布置巷道,2001年12月形成回采工作面,2002年1月8日早班正式投產(chǎn)。至事故發(fā)生時,工作面從開切眼沿走向上段(斜長50m)已向前推進(jìn)了6m(含開切眼),下段(斜長60m)向前推進(jìn)了7.2m(含開切眼),共產(chǎn)煤1290噸。1月14日早班,工作面開始初次放頂,分管生產(chǎn)安全技術(shù)的副礦長黃祖德和分管安全的礦長助理羅建松帶領(lǐng)生產(chǎn)技術(shù)科、安全監(jiān)察科等科室人員到工作面指揮。原切眼的木支架、工作面的兩排木支柱及部分單體液壓支柱被拆除,工作面下段斜長15m范圍直接頂板部分垮落,15m以上直接頂板和老頂沒有垮落下來,最大控頂距離達(dá)7.3m。
5.3336電溜子平巷(第二電平巷)掘進(jìn)工作面情況
3336電溜子平巷于2002年1月8日開始掘進(jìn),與3336工作面回采同步相向進(jìn)行,,采用局部通風(fēng)機(jī)送風(fēng),乏風(fēng)串入3336回采工作面?!?336電溜子平巷掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程》規(guī)定:掘進(jìn)采用電煤鉆打眼,班中放炮,人工裝煤矸,梯形木支架支護(hù)。至事故發(fā)生時,該掘進(jìn)頭已掘聯(lián)絡(luò)巷10m,平巷23m,與3336第一電平巷的聯(lián)絡(luò)巷還相差17m未貫通。
二、事故經(jīng)過
2002年1月14日中班(16時至24時),3336回采工作面區(qū)域有38人在作業(yè),其中采三隊23人、開拓掘二隊8人、快速掘一隊(維修隊)7人。
采三隊23人在3336回采工作面作業(yè)。值班隊長陳初華組織召開進(jìn)班會后,帶領(lǐng)安檢員1人、打鉆工1人、放炮員1人、大工5人(班長1人、副班長1人)、小工3人、推車工11人下井。
開拓掘二隊8人,由班長彭春輝帶領(lǐng),在3336第二電平巷掘進(jìn)。
快速掘一隊7人,由劉選升分隊長帶領(lǐng),在3336回采工作面回風(fēng)巷維修巷道。
采三隊人員進(jìn)入3336回采工作面后,打鉆工吳楚信首先打眼,放炮員劉新云于19時50分放了第一次炮,然后出煤、支架,接著繼續(xù)打眼,21時24分左右,放了第二次炮(炮眼地點離上、下出口均約40米,放炮長度約30米)
放炮員和打鉆工2人在放完第二次炮后,從3336工作面經(jīng)回風(fēng)巷出班。安檢員蔡景云在放完第二次炮后,從回風(fēng)巷站崗處返回3336工作面檢查瓦斯,瓦斯?jié)舛葹?.9%,然后從回風(fēng)巷出去到-30炸藥庫退交剩余雷管。
21時39分,在距回采面上出口180米處維修回風(fēng)巷道的快速掘一隊7人,突然感覺到“呼”的一下來了一股風(fēng),風(fēng)速很大,意識到發(fā)生了瓦斯突出,立即往外撤退,安全脫險。
開拓掘二隊1名職工,因腳受傷提前出班;還有1名職工在3336運輸平巷推車至翻罐籠處脫險。
推車至-153石門翻罐籠附近的采三隊8人(劉滿紅、姜勇彪、謝長富、張建華、鐘建長、劉興旺、吳明光、郭上松),發(fā)現(xiàn)風(fēng)流逆轉(zhuǎn)后立即往外撤退,安全脫險。
21時42分,從3336回風(fēng)巷撤退至-109m水平翻籠處的快速掘一隊班長曾長龍用電話向礦調(diào)度科報告:“3336電平巷瓦斯突出,-109水平翻籠處瓦斯達(dá)10%”。
三、事故原因分析
根據(jù)專家組技術(shù)鑒定,資江煤礦“1.14”事故類型是:回采工作面下鄰近層煤與瓦斯突出。突出地點位于該礦3336回采工作面下出口往上29.3m~64.80m之間,底板窿起面積約200m2,涌出瓦斯量約4.1萬m3,瓦斯逆流距離約400米。事故聯(lián)合調(diào)查組經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查分析,認(rèn)定本次煤與瓦斯突出傷亡事故的原因如下:
1、直接原因
⑴資江煤礦開采的Ⅳ煤層具有煤與瓦斯突出危險性,且3336回采工作面開采的Ⅲ煤層與Ⅳ煤層層間距較近(間距為4.8m~5.35m),是本次事故發(fā)生的內(nèi)在原因。
⑵3336工作面開采,底板形成了板狀“巖梁”,隨著回采面的推進(jìn),其巖梁跨度增大,作用在“巖梁”跨度兩邊的支承壓力也不斷增大;同時由于采空區(qū)面積逐漸增大,巖梁上承受Ⅳ煤瓦斯壓力的向上作用力在逐漸增大;初次放頂支柱拆除后,改變了“巖梁”中部的受力狀態(tài),支柱對回采工作面放頂區(qū)底板的反作用力大大削弱。上述三種力的相互作用,使Ⅲ煤層底板抵抗能力不斷削弱,直至達(dá)到極限。本次突出前放炮產(chǎn)生的震動,最終使底板“巖梁”拉裂破壞,并迅速彎曲窿起,直至與頂板相抵,破壞了回采工作面原有的通風(fēng)系統(tǒng),并伴生多條裂縫,急速涌出大量高濃度瓦斯,產(chǎn)生長距離瓦斯逆流,造成進(jìn)風(fēng)側(cè)人員來不及撤出窒息死亡。
⑶因上部保護(hù)層Ⅱ煤層3324和3326采面未開采,致使其下部Ⅲ煤層的3336回采工作面和Ⅳ煤層的3346回采工作面未受到卸壓保護(hù),Ⅳ煤層中的瓦斯未能得到有效釋放,這也是未能防止近距離的Ⅳ煤層初期卸壓的瓦斯突然涌入本回采工作面的重要原因。
2、間接原因
(1)由于缺乏信息交流及技術(shù)水平的局限,煤礦管理人員對開采近距離保護(hù)層時,可能由被保護(hù)的下鄰近煤層初期卸壓導(dǎo)致向開采層突出造成人員傷亡事故缺乏認(rèn)識和預(yù)見,故而忽視了采取相應(yīng)有針對性的措施,是造成此次事故的認(rèn)識原因。
(2)長期以來,對Ⅱ煤、Ⅲ煤作為保護(hù)層開采的效果缺乏細(xì)致的資料收集和技術(shù)論證,在沒有采取其他有效的防突措施的情況下,錯誤地決定停止3326工作面開采,以致Ⅳ煤層的突出危險未能得到消除,是此次事故發(fā)生的主要管理原因。
(3)在沒有充分依據(jù)證明并按規(guī)定審批程序?qū)彾ㄈ蓞^(qū)Ⅲ煤層是非突出危險煤層時,片面認(rèn)為303采區(qū)Ⅲ煤層為不突出煤層,且在3336回采工作面進(jìn)風(fēng)巷安排電平巷掘進(jìn)隊,相向平行作業(yè),串聯(lián)通風(fēng),回風(fēng)巷安排維修隊,又未按《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定使用下井人員隔離式自救器,安裝壓風(fēng)自救系統(tǒng),是此次事故擴(kuò)大的重要原因。
(4)3336回采工作面初次放頂,未按《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定在切頂線加密支柱及沿切頂線一定距離打木垛,便繼續(xù)采煤作業(yè),是造成此次事故生產(chǎn)管理上的一個原因。
(5)未建立防治煤與瓦斯突出專門機(jī)構(gòu)和配備必要的防突裝備。
四、防范措施
(1)必須重新深刻認(rèn)識資江煤礦各突出危險煤層在采掘過程中可能發(fā)生的災(zāi)害的危險性。要認(rèn)真總結(jié)“1.14”事故的教訓(xùn),研究并采取有效措施,防范近距離煤層群開采時鄰近層瓦斯對本煤層工作面可能發(fā)生的突出事故;要明確Ⅲ煤層具有突出危險性,必須按突出煤層進(jìn)行管理。
(2)在資江煤礦現(xiàn)有地質(zhì)條件下,開采近距離有突出危險煤層群時,要首先開采Ⅱ煤層作為保護(hù)層,以解決Ⅲ、Ⅳ煤層近距離開采的瓦斯問題。要制定切實可行的實施方案,并予以實施。在無Ⅱ煤層開采保護(hù)的區(qū)域,可選擇Ⅲ煤層作為Ⅳ煤層的保護(hù)層開采。在Ⅲ煤層回采工作面開采初期,應(yīng)加密向Ⅳ煤層垂直走向布置抽放鉆孔進(jìn)行預(yù)抽。在開采Ⅱ煤層或Ⅲ煤層作為保護(hù)層的同時,可配合瓦斯抽放。
(3)要在認(rèn)真吸取“1.14”事故教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,合理確定開采順序,重新調(diào)整礦井采掘部署,改革巷道布置,以適應(yīng)礦井防突工作的需要。建議改變回采工作面運輸方式,改現(xiàn)在的刮板運輸機(jī)與軌道運輸混合方式為單一的刮板運輸方式,徹底解決刮板運輸機(jī)巷(該礦俗稱“電平巷”)掘進(jìn)與回采工作面相向平行作業(yè)、串聯(lián)通風(fēng)問題。
(4)結(jié)合“1.14”事故的教訓(xùn),組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室管理人員和井下作業(yè)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《煤礦安全規(guī)程》中有關(guān)通風(fēng)、瓦斯防治、煤與瓦斯突出防治的規(guī)定,加強(qiáng)安全教育和技術(shù)培訓(xùn),努力提高現(xiàn)場管理人員及井下作業(yè)人員的技術(shù)素質(zhì)。加大瓦斯防治方面的資金投入,設(shè)置專門的瓦斯防治機(jī)構(gòu),備配足夠的專業(yè)技術(shù)人員,購置足夠的防治瓦斯裝備。對有突出危險煤層的開采,嚴(yán)格按《煤礦安全規(guī)程》的要求,采取“四位一體”綜合防突措施。
(5)加強(qiáng)技術(shù)管理工作,對本礦各突出危險煤層的瓦斯壓力、瓦斯含量以及開采保護(hù)層的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行試驗測定,完善各種技術(shù)臺帳,為礦井采取防突技術(shù)措施提供科學(xué)依據(jù)。
(6)鑒于資江煤礦系煤層群開采,且各煤層間距很近,煤與瓦斯突出危險性各不相同,必須按《煤礦安全規(guī)程》的要求,加強(qiáng)該礦瓦斯地質(zhì)工作力度,對全礦井瓦斯分布、煤層賦存狀況、地質(zhì)構(gòu)造狀況、各煤層相互關(guān)系等進(jìn)行研究分析,繪出相應(yīng)的瓦斯地質(zhì)圖,以指導(dǎo)日常瓦斯防治工作。
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