綜采二隊“2014.9.24”3210工作面冒頂事故案例分析
綜采二隊“2014.9.24”3210工作面冒頂事故案例分析
2014年9月23日中班18時20分,3210工作面正進(jìn)行回采作業(yè)往機(jī)頭割煤時,3210運輸順槽皮帶扣開、皮帶斷裂,工作面停止作業(yè),進(jìn)行重新釘扣接皮帶,于9月24日夜班1時17分處理完畢。
9月24日2時左右,綜采二隊當(dāng)班跟班隊長陳帥、班長張丙丁組織工人開始生產(chǎn),第一個循環(huán)從機(jī)尾割煤至機(jī)頭,在40號支架處進(jìn)行斜切進(jìn)刀,刮板輸送機(jī)從40號支架推溜至機(jī)頭,整個工作面拉超前架,完成一個正規(guī)循環(huán)。當(dāng)時工作面13號支架至23號支架片幫嚴(yán)重,最長片幫距離達(dá)3m,但工作面頂板比較完整。
為減小工作面架前空頂距離,隊長陳帥安排繼續(xù)推進(jìn)第二次機(jī)頭。當(dāng)采煤機(jī)第二次割煤至機(jī)頭2#支架時,工作面13#至23#支架煤壁片幫,將刮板輸送機(jī)壓死。跟班隊長及班長立即組織人員進(jìn)入刮板輸送機(jī)內(nèi)清煤(減小負(fù)荷),以便重新啟動刮板輸送機(jī)。當(dāng)人員進(jìn)入刮板輸送機(jī)內(nèi)清煤時,工作面13#至23#支架處煤壁繼續(xù)片幫,頂板因空頂距離大,無支護(hù),開始出現(xiàn)大量掉矸現(xiàn)象,清煤工作不能繼續(xù)進(jìn)行,導(dǎo)致工作面發(fā)生冒頂事故。
事故發(fā)生后,采取對冒頂區(qū)域支架進(jìn)行背頂護(hù)幫作業(yè),對煤壁進(jìn)行注漿加固。并安排安裝煤溜和皮帶,進(jìn)行全面清矸,調(diào)配綜掘隊、開拓隊配合綜采二隊共同清理,于10月6日5時16分順利將刮板輸送機(jī)開啟。
事故原因:
1、3210工作面機(jī)頭至40#架屬仰采作業(yè),傾角大(18°),片幫嚴(yán)重,工作面13#至23#支架處偽頂垮落,造成支架頂梁梁端不接頂。
2、9月23日中班機(jī)組從40#架向機(jī)頭割煤時,3210運輸順槽皮帶斷裂,造成工作面無法繼續(xù)割煤,且停止時間長,40#架至機(jī)頭段空頂片幫加大。
3、綜采二隊支架工對3210工作面支架操作要領(lǐng)不掌握,平衡千斤頂不起作用,支架后仰前傾。
4、各級人員對3210工作面仰采經(jīng)驗不足,意識差,未能有效控制采高,且未及時采取采取有效措施防止片幫。
5、相關(guān)職能科室未能提前對煤層頂板變化情況進(jìn)行詳細(xì)勘察,對煤層、偽頂、直接頂構(gòu)成情況及物理性質(zhì)了解不清。
防范措施:
1、嚴(yán)格按照集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)安排,執(zhí)行蘇總“降高、控頂、防片、抬底”四項措施;
(1)降高:控制回采工作面支架采高,采高保持在4—4.5米;
(2)控頂:工作面采取背板梁接頂、立柱護(hù)煤幫等措施,使頂板得到有效控制,密閉二次冒頂現(xiàn)象發(fā)生;
(3)防片:執(zhí)行追機(jī)移架,穩(wěn)妥前進(jìn),繼續(xù)對煤壁進(jìn)行注漿加固,盡量縮小冒頂范圍;
(4)抬底:工作面形成“上樓梯”式回采,必須使用板梁、道木抬底向前回采。
2、要求從領(lǐng)導(dǎo)到隊干統(tǒng)一目前3210頂板處置的思想,明確職責(zé)分工,專人指揮,做到全體上下思路清晰,嚴(yán)格按既定措施作業(yè)。
3、綜采二隊作業(yè)人員必須提高認(rèn)識,保持運輸設(shè)備正??煽窟\行,尤其注意對刮板輸送機(jī)運行工況檢查,當(dāng)刮板輸送機(jī)被矸石壓死時,嚴(yán)禁強(qiáng)制運行,防止鏈斷或電機(jī)燒壞,無法保證連續(xù)處置。
4、重點加強(qiáng)現(xiàn)場安全監(jiān)管,冒頂清矸處置前必須首先確定作業(yè)環(huán)境,處置時跟班隊干、安檢員現(xiàn)場監(jiān)督,保持安全路線暢通。