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綜采二隊“2013.3.19”、“2013.3.23”3207采煤工作面冒頂事故案例分析

作者:煤礦安全網(wǎng) 2015-06-25 16:03 來源:煤礦安全網(wǎng)

綜采二隊“2013.3.19”、“2013.3.23”3207采煤工作面冒頂事故案例分析

2013年3月19日18點班,3207工作面交接班后,采煤機向機頭割煤一個循環(huán)后,采煤機返至40#支架左右,支架工將采煤機至機頭間的刮板機頂出,隨后將機頭超前架全部拉出,采煤機繼續(xù)向機尾割煤,29#—32#架工作面片幫嚴(yán)重且頂板破碎,支架工對29#—32#支架進行拉架,并將伸縮梁和一、二級護幫板全部打至頂板,由于沒有及時采取措施對該處進行支護,且頂板偽頂冒落,支架初撐力不能滿足要求,導(dǎo)致頂板在周期性來壓情況下將29#、30#、31#、32#的一、二級護幫板全部壓回,大面積冒頂。

3月23日12點班在基本處理好29#—32#架頂板冒頂后,40#—44#架又發(fā)生冒頂,此次雖然40#—44#架已打設(shè)護幫柱對大護臂進行支護,但由于煤機割過該處后支柱松動,拉架時未重新支護,導(dǎo)致再次冒落。

事故原因:

1、3207工作面處于上山回采狀態(tài),工作面煤壁易片幫,在割過31#架后發(fā)生片幫,一、二級護幫板雖已打到頂板,但工作面?zhèn)雾斆奥?m,支架初撐力達不到要求,綜采隊沒有采取措施及時處理,由于空頂過大,導(dǎo)致大面積冒頂。

2、雖然對40#—44#架進行了支護,但割煤后支柱松動為重新支護,拉架時頂板再次發(fā)生冒頂。

3、綜采隊工人經(jīng)驗不足,兩次發(fā)生事故班組均為原綜采一隊放頂煤工人,對大采高的經(jīng)驗不足。

4、綜采隊工人對大采高支架的平衡梁使用方法不正確,發(fā)生冒頂處支架的前部均未接頂,導(dǎo)致支架前部初撐力不足,發(fā)生冒頂事故

防范措施

1、綜采隊在回采過程中,要利用好大采高支架的平衡千斤,快速帶壓拉架,將支架頂梁接頂嚴(yán)密,減少偽頂垮落。

2、頂溜移架操作工序要嚴(yán)格按照3207綜采面作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行,要及時有效。

3、綜采面支架初撐力必須到達要求,工作面支架端頭伸縮梁必須接頂嚴(yán)實。

4、綜采隊要加強勞動組織管理,將原大采高面機組司機和拉架工調(diào)配到各生產(chǎn)班組中,起到關(guān)鍵把關(guān)作用。

5、工作面片幫支護的要求:支架伸縮梁伸到位后,必須保證端面距不大于340㎜,若該處端面距大于340㎜時,采取停機提前拉架的方法進行支護。提前拉架后,端面距仍大于340㎜時,必須必須上板梁支護空頂區(qū)域。

6、采機割煤后,距采機后滾筒3--5m移架,移架與割煤距離大于10架時,必須停機等候。支架工要與采機前、后滾筒保持一定距離,并與采機司機相互配合進行互保。

7、總結(jié)頂板周期性來壓經(jīng)驗,及時采取措施,提前預(yù)防頂板集中來壓。加強技術(shù)管理,通過圖紙、資料及時掌握現(xiàn)場條件變化,超前制定應(yīng)對措施,加強對現(xiàn)場生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)。

8、加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查,嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格現(xiàn)場管理,充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)井下帶班作用。

9、加強綜采隊工人業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn),提高現(xiàn)場實操能力。

10、綜采工作面必須長期備足處理頂板使用的1.5m、2.5m、3m的半圓紅松木。

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