“2·5”瓦斯超限事故案例分析
一、事故經(jīng)過
2月5日夜班1時15分,掘進202組施工的-784m膠帶機巷(北)發(fā)生一起高值瓦斯超限事故。2月4日早班,掘進202組施工的-784m膠帶機巷(北)迎頭右下幫放最后一茬刷幫炮后,架好兩棚梁,發(fā)現(xiàn)頂板有抽冒現(xiàn)象,隨即改先期鋼管臨時前探梁為工字鋼正規(guī)前探梁支護,并進行打撞楔維護頂板。2月5日夜班23時左右作業(yè)人員到達后,接中班繼續(xù)護頂,增補第三根前探梁,1時13分迎頭右肩窩U型棚棚梁處漏頂,至1時15分瓦斯超限,T1最大值大于3.98%,瓦斯?jié)舛却笥?.5%超限時間4分30秒,其中大于3%超限時間2分50秒;T2最大值大于3.98%,大于1.0%超限時間5分30秒,其中大于3%超限時間2分10秒,瓦斯涌出量410m3。
二、事故原因
1、過斷層期間瓦斯治理措施不到位,未對右側及頂部構造煤采取抽采卸壓措施,是造成高值瓦斯超限的主要原因。
2、過斷層破碎帶頂板管理不到位,未進行刷一棚架一棚;發(fā)生抽冒后現(xiàn)場處理不及時,前探梁管理滯后,導致頂板再次抽冒,是造成高值瓦斯超限的直接原因。
三、防范措施
1、加強超前前探,嚴格控制斷層及煤層層位,根據(jù)前探結果制定針對性的瓦斯防治措施。
2、鑒于事故抽冒的噸煤瓦斯涌出量較大,瓦斯治理措施必須按照“先抽后掘、邊抽邊掘”區(qū)域治理原則掩護巷道掘過斷層。
3、加強頂板管理,過斷層破碎帶同時采用超前注加固材料固化頂板措施,防止發(fā)生抽冒。