回轉窯液壓擋輪軸承燒壞事故案例分析
回轉窯液壓擋輪軸承燒壞事故案例分析
事故性質:重大設備事故
事故經(jīng)過:
2006年11月10日零點班窯運轉正常窯速已達到3.5rpm左右并趨于穩(wěn)定,在窯正常運行時,現(xiàn)場崗位人員發(fā)現(xiàn)液壓擋輪座上部出現(xiàn)暗紅色(由于天比較黑,所以崗位在巡檢時能及時發(fā)現(xiàn)),現(xiàn)場測得軸承部位溫度已高達160℃左右,崗位人員馬上通知中控停窯,當時時間為11月10日5:08分(中控記錄時間)。
停機時間及經(jīng)濟損失:
停機時間:造成回轉窯停機69小時26分鐘
影響產(chǎn)量(熟料):13018.7噸
修復費用:買軸承費用2.2萬元
事故主要原因:
這次事故的原因很明顯就是軸承本身的質量問題,此軸承為瓦房店軸承廠生產(chǎn),現(xiàn)場可以很清晰的看到軸承的滾動體和下推力軸承圈的表面都出現(xiàn)了嚴重點蝕和剝落,液壓擋輪的轉速很慢且運行不長時間,所以可以看出軸承本身的質量較差,由于下部推力軸承磨損造成擋輪下移,頂部密封盤與軸承座摩擦產(chǎn)生高溫致使液壓擋輪上部出現(xiàn)暗紅色。
事故教訓及今后的防范措施:
1.加強崗位人員的培訓,使他們了解設備的結構提高其現(xiàn)場事故的診斷能力。
2.維修人員應提高技術水平,確保檢修質量,縮短檢修時間。
3.在兩個軸承部位分別裝上了熱電偶,并在窯尾巡檢儀上能顯示軸承溫度。
4.不能忽視每臺設備及每個零部件,尤其是關鍵主機設備,對設備還要進一步加強檢查的力度,確保設備的安全有效運行。