2007年12月25日21時(shí)21分,鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任..." />
您好!歡迎來到煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng)!

大興礦“2007.12.25”瓦斯燃燒事故案例分析

作者:煤礦安全網(wǎng) 2012-06-30 10:30 來源:煤礦安全網(wǎng)

大興礦“2007.12.25”瓦斯燃燒事故案例分析
   2007年12月25日21時(shí)21分,鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大興煤礦SV711工作面上尾巷綜采支架后發(fā)生瓦斯燃燒事故,造成在附近作業(yè)的瓦斯檢查員張××臉部淺Ⅱ°燒傷,面積為1%。事故發(fā)生后,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴大興煤礦,經(jīng)公司和礦領(lǐng)導(dǎo)共同研究采取向工作面灌水措施,將采煤工作面封閉。遼寧煤礦安全監(jiān)察局遼北監(jiān)察分局得知事故后趕赴大興煤礦了解事故情況,并督促措施落實(shí)。為認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),查明事故的真實(shí)原因,遼寧煤礦安全監(jiān)察局遼北監(jiān)察分局、鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司及大興煤礦共同組成“12.25”瓦斯燃燒事故原因調(diào)查組,對事故原因進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查分析,并形成報(bào)告如下:
   一、SV711工作面基本情況
  ?。ㄒ唬┑刭|(zhì)情況
   SV711工作面走向長757米,傾斜長180米,工業(yè)儲(chǔ)量:77.57萬t,可采儲(chǔ)量:72.14萬t。
   工作面開采7-2煤層,四周未采動(dòng)。工作面上鄰近層為4-2層煤,現(xiàn)已大部分回采完,4-2煤層與7-2煤層間距58米左右;工作面下鄰近煤層8層煤,煤厚1.15米,未采動(dòng)。7-2煤層中或下部受火成巖侵入比較嚴(yán)重,平面范圍較大。由于火成巖的影響,在切眼附近煤層厚度變薄(僅為2~3米)且部分變質(zhì)為天然焦。
  ?。ǘ╅_采情況
   SV711工作面采用走向長壁后退式綜合機(jī)械化采煤方法,自然垮落法管理頂板。于2007年10月20日開采,開采后,由于瓦斯涌出量較大,放慢了開采速度,圓班產(chǎn)量控制在3刀(每刀截深0.8m),截止到2007年12月25日工作面運(yùn)順推進(jìn)192.3米,回順推進(jìn)186.2米。
   (三)通風(fēng)情況
   SV711工作面通風(fēng)方式為“U”型通風(fēng),工作面配風(fēng)量為2370m3/min,回順使用2臺(tái)2×30KW對旋風(fēng)機(jī)供風(fēng)稀釋回風(fēng)流瓦斯,回順風(fēng)量2950 m3/min;在回順距離工作面200米的位置安裝一臺(tái)引排風(fēng)機(jī),正負(fù)壓端分別接設(shè)1趟骨架風(fēng)筒,抽排上隅角瓦斯;2臺(tái)2×30KW對旋式風(fēng)機(jī)均安設(shè)在運(yùn)輸中巷新鮮風(fēng)流處,接設(shè)2趟∮800mm柔性風(fēng)筒,其中第一趟風(fēng)筒末端距工作面煤壁5米,另一趟距工作面煤壁100米。另外工作面還布置外錯(cuò)式治理瓦斯、自然發(fā)火專用巷道,布置在7-2上煤層中,與回順平距15~27米、高差6~8米,采用正壓通風(fēng)。
   二、事故前防治瓦斯、自然發(fā)火主要措施
   (一)防治瓦斯措施
   SV711工作面瓦斯含量較大,除采取加大工作面供風(fēng)量措施外,還采取了地面永久抽放站抽放,井下移動(dòng)泵抽放,工作面抽放瓦斯純量34.54 m3/min,風(fēng)排瓦斯量17.7 m3/min,抽放率66%。為了加強(qiáng)瓦斯治理及防突防塵工作,采取了工作面注水措施,平均每班施工30個(gè)注水孔,共計(jì)打注水孔2596個(gè),注水孔深8米,開孔位置在天然焦處或煤變質(zhì)嚴(yán)重區(qū)域??傆?jì)注水11600m3。另外,工作面回順瓦斯?jié)舛扔傻V調(diào)度指揮中心人工控制在0.9%,因此回順瓦斯?jié)舛染?.0%以下,工作面、上隅角瓦斯?jié)舛仍?.5%以下。
   (二)防治自然發(fā)火措施
   為加強(qiáng)采煤工作面防治自然發(fā)火工作,利用運(yùn)順埋管、尾巷消火孔向采空區(qū)充填河沙,運(yùn)順每10米通過采空區(qū)埋管充填河沙一次,回順每30米通過外錯(cuò)式治理瓦斯、自然發(fā)火專用巷道的消火孔充填河沙一次。累計(jì)充填河沙3450m3;在南風(fēng)井地面安設(shè)兩臺(tái)ZA250-W-7.5制氮機(jī),制氮能力2000m3/h,通過運(yùn)順埋管對采空區(qū)進(jìn)行注氮,向采空區(qū)注氮量在1800 m3/h以上;每天三班對工作面上隅角、回風(fēng)流、抽放鉆孔等取樣化驗(yàn)分析,平均每班30個(gè)取樣點(diǎn),截止到事故前共取樣5960次;每圓班用絲袋裝碎貨砌筑擋風(fēng)墻對前后三角點(diǎn)封堵1次,工作面前端頭支架鋪網(wǎng)、鋪風(fēng)筒布,并進(jìn)行架后注沙充填,減少向采空區(qū)漏風(fēng)。
   12月25日9時(shí)取樣化驗(yàn)結(jié)果:SV711工作面回順風(fēng)流中一氧化碳濃度為0ppm,上隅角高頂一氧化碳濃度為0ppm,溫度為25℃,采空區(qū)束管一氧化碳濃度為25ppm,抽放鉆孔一氧化碳濃度最大為50ppm。
  ?。ㄈ┓乐瓮庖蚧馂?zāi)措施
   為防止外因火災(zāi),采煤機(jī)噴霧正常使用,水壓充足,霧化效果好,噴嘴及時(shí)透通。工作面接設(shè)水管每20米出三通接設(shè)10米長∮10mm膠管,工作面采煤過程中,安排專人全程對采煤機(jī)滾筒、支架、煤壁、頂板澆水,并且?guī)r石段或有高頂、裂隙區(qū)域加大澆水量;嚴(yán)禁支架生拉硬拽,機(jī)尾兩組支架及回順超前支護(hù)替棚支架拉架時(shí)上方墊木拌和膠帶輸送機(jī),防止產(chǎn)生摩擦火花;輸送機(jī)尾輪處設(shè)噴霧執(zhí)行先噴霧后開機(jī);工作面中部、采煤機(jī)、前后端頭各備2個(gè)干粉滅火器,割煤時(shí)綜采隊(duì)專人手持滅火器跟機(jī)行走;另外加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備使用管理,所有電氣設(shè)備入井均經(jīng)過失爆檢查,各區(qū)隊(duì)電工每班進(jìn)行一次電氣設(shè)備的防失爆檢查,并有記錄;機(jī)電科圓班進(jìn)行一次系統(tǒng)的防失爆檢查,并有檢查記錄。
   三、事故經(jīng)過
   2007年12月25日四點(diǎn)班,綜采二隊(duì)劉金和小班16時(shí)接班,當(dāng)時(shí)瓦斯傳感器顯示:回風(fēng)瓦斯?jié)舛?.73%、工作面瓦斯?jié)舛?.6%、上隅角瓦斯?jié)舛?.76%,回風(fēng)一氧化碳傳感器濃度0PPm,溫度24℃,采煤機(jī)位于40#支架處,工作面距回順最近鉆場還剩1.6米左右,機(jī)尾安全出口寬度為1.5米,機(jī)尾124#支架與硬幫間距為0.9米,工作面支架狀態(tài)良好。當(dāng)班的工人、跟班干部、安監(jiān)人員、瓦檢員陸續(xù)進(jìn)入工作面。本班工作安排是:采煤機(jī)從40#支架往機(jī)尾割煤,機(jī)尾割一遍后往機(jī)頭再割一遍,最后返到機(jī)尾割兩遍,任務(wù)為兩刀煤。因白班通風(fēng)區(qū)向工作面前三角點(diǎn)充填河沙,接班時(shí)因工作面機(jī)頭水大,不能開氣,人員先進(jìn)行抽水,至17時(shí)30分開始生產(chǎn)。采煤機(jī)從40#支架往機(jī)尾割煤,大約18時(shí)30分割到121#支架時(shí),采煤機(jī)頂?shù)陡畹诫[含在煤壁上方的一根抽放封孔鐵管(規(guī)格φ76mm),導(dǎo)致采煤機(jī)剪切軸斷,隨后現(xiàn)場人員更換剪切軸,19時(shí)30分采煤機(jī)降頂?shù)侗荛_抽放管將機(jī)尾一遍割完,端頭工閆木華拉完一遍架,采空區(qū)留有一米左右的空間。采煤機(jī)從機(jī)尾又返到機(jī)頭做了一遍頭,20時(shí)55分退到30#支架停氣閉鎖(采煤機(jī)、輸送機(jī)、支架全部處于停止?fàn)顟B(tài)),作業(yè)人員開始進(jìn)行清貨、灑水等標(biāo)準(zhǔn)化工作。采煤機(jī)跟機(jī)瓦檢員羅××在120#架內(nèi)寫記錄,張××在機(jī)尾砌封堵墻,21時(shí)21分,當(dāng)封堵墻砌到第四層時(shí)(約0.8米),張××就聽到采空區(qū)內(nèi)“咔嚓”一聲,隨后看到采空區(qū)底部串出一火球,將其沖個(gè)側(cè)倒(臉部被高溫火燎了一下,經(jīng)鐵煤集團(tuán)總醫(yī)院診斷為淺Ⅱ°燒傷,面積為1%,于2008年1月3日痊愈出院),當(dāng)他爬起來準(zhǔn)備找水管滅火時(shí),看到機(jī)尾后三組支架距底板一米以下的位置有明火,但瞬間又熄滅了,隨后找到載波電話,大喊:“后三角點(diǎn)出事了,有明火,趕緊撤人”。正在控制臺(tái)匯報(bào)工作的安監(jiān)員朱××聽到后,馬上下令所有人員迅速撤出工作面,并立即向礦調(diào)度匯報(bào),隨后所有人員分別從運(yùn)回順撤出。
   鐵煤集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)得知事故后,立即趕赴大興煤礦。為防止事故擴(kuò)大,并根據(jù)SV711工作面的自然條件,決定采區(qū)內(nèi)人員全部撤出,采取注水措施將工作面封閉。
   四、事故原因分析
   這是一起發(fā)生在工作面上隅角附近采空區(qū)內(nèi)的瓦斯燃燒事故,造成事故的火源可分為自然發(fā)火和外因火源,下面從內(nèi)因和外因兩個(gè)方面分別進(jìn)行分析。
  ?。ㄒ唬﹥?nèi)因火災(zāi)分析如下:
   1.從監(jiān)測數(shù)據(jù)及氣體取樣化驗(yàn)結(jié)果分析
   該工作面開采前在回順安設(shè)了1臺(tái)CO傳感器和1臺(tái)溫度傳感器,對回風(fēng)流CO濃度和溫度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測,同時(shí)在回采過程中每天3班對上隅角、回風(fēng)流、抽放鉆孔進(jìn)行人工取樣化驗(yàn)分析,分析CO、C2H4、O2、CH4、CO2、N2、C2H2、C2H6各種氣體成分變化情況,現(xiàn)場瓦斯檢查員每班對所有取樣點(diǎn)的CO濃度和溫度進(jìn)行檢查和匯報(bào)。
   在事故發(fā)生前的較長時(shí)間,SV711工作面及采空區(qū)各種氣體一直處于較穩(wěn)定狀態(tài),監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)及人工檢測數(shù)據(jù)沒有顯示出自然發(fā)火征兆。從12月25日白班氣體取樣化驗(yàn)分析結(jié)果是:抽放鉆孔CO濃度最大為50PPm,回順風(fēng)流CO濃度為0 PPm,上隅角高頂CO濃度為0PPm。所有取樣點(diǎn)取樣化驗(yàn)均沒出現(xiàn)乙烯(C2H4)和乙炔(C2H2)。這些取樣點(diǎn)完全反映了采空區(qū)淺部、深部、底部和上部所有范圍的氣體成分。
   根據(jù)撫順煤研所SV七層煤樣試驗(yàn):C2H4是我礦自然發(fā)火的標(biāo)志性氣體,C2H4出現(xiàn)證明煤炭自燃溫度已經(jīng)達(dá)到109。C,也是煤炭加速氧化階段,SV711工作面回采過程中始終未出現(xiàn)C2H4,證明采空區(qū)內(nèi)煤炭處于氧化的初級階段,更不可能引燃瓦斯。同時(shí)與我礦其它幾個(gè)綜采工作面如SV712、SV419工作面的 CO情況進(jìn)行對比,這兩個(gè)工作面條件與SV711工作面相似又相鄰,回采時(shí)采空區(qū)CO產(chǎn)生量均大于SV711工作面,SV712工作面回采時(shí)采空區(qū)鉆孔CO濃度60~209 PPm,后三角點(diǎn)CO濃度50~136 PPm,SV419工作面回采時(shí)采空區(qū)鉆孔CO濃度110~308 PPm,后三角點(diǎn)CO濃度70~244 PPm,另外SV712、SV419工作面回采時(shí)并未采取采空區(qū)注氮、充填和注泥等防火措施,均未發(fā)生自然發(fā)火事故,而SV711工作面每小時(shí)注氮量在1800 m3/h以上,充填密度為17.96 m3/米。
   2.從溫度變化方面分析
   工作面上隅角人工檢查溫度始終在24~25。C,沒有掛汗等溫度升高現(xiàn)象。
   3.從人的直觀感覺上分析
   根據(jù)現(xiàn)場人員敘述平時(shí)及當(dāng)班沒有聞到異常氣味(如:煤油味、汽油味等)。
   4.從煤炭自燃所需時(shí)間上分析
   根據(jù)煤炭自燃機(jī)理,煤炭自燃過程中CO濃度有一個(gè)逐漸上升的過程,其變化應(yīng)在回順CO傳感器上有顯現(xiàn),而25日事故發(fā)生前CO傳感器顯示數(shù)值沒有上升趨勢,12月25日21時(shí)21分事故發(fā)生后,回風(fēng)一氧化碳傳感器顯示濃度瞬間急劇上升,其值大于50PPm。
   鑒于以上分析,故可排除因自然發(fā)火引起瓦斯燃燒的可能。
  ?。ǘ┩庖蚧馂?zāi)分析如下:
   1.引燃瓦斯外因火源的分析
   能夠引起瓦斯燃燒的外因火源有多種,這里主要可能有機(jī)電檢修、機(jī)械摩擦、電氣失爆、采煤機(jī)割抽放封孔鐵管、靜電、采空區(qū)錨桿(索)、金屬網(wǎng)受力摩擦拉斷產(chǎn)生火花。
   (1)排除機(jī)電檢修和機(jī)械摩擦及電氣失爆產(chǎn)生火花的可能
   本班從20時(shí)55分工作面停氣,所有人員都在干零活,沒有人進(jìn)行機(jī)電設(shè)備檢修,也沒有人拆卸礦燈,采煤機(jī)、輸送機(jī)、支架都處于停止?fàn)顟B(tài),由于嚴(yán)格執(zhí)行電氣失爆管理措施,沒有電氣失爆。
  ?。?)排除采煤機(jī)割抽放封孔鐵管產(chǎn)生火花引燃瓦斯的可能
  ?、購臅r(shí)間上分析
   采煤機(jī)割抽放鐵管的時(shí)間是18時(shí)30分,而瓦斯燃燒時(shí)間是21時(shí)21分,時(shí)間相隔2小時(shí)51分。并且在此期間回順CO傳感器顯示值和上隅角CO濃度檢測都沒有變化。
  ?、趶牟僮鞣椒ㄉ戏治?br />    在采煤機(jī)割機(jī)尾時(shí),煤壁已經(jīng)提前注水和澆水、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧都完好并正常使用,并有專人(曹剛)手持水管負(fù)責(zé)向采煤機(jī)滾筒上澆水,采煤機(jī)割管時(shí)現(xiàn)場人員沒有看到產(chǎn)生火花和瓦斯燃燒現(xiàn)象。
  ?、蹚幕夭蛇^程中采空區(qū)頂板冒落情況分析
   割管后采煤機(jī)將機(jī)尾做完,又從機(jī)尾割到機(jī)頭,然后退到30#支架,這期間工作面架子整體往前拉了一遍,采空區(qū)的頂板出現(xiàn)新的冒落前移,采空區(qū)內(nèi)的瓦斯?jié)舛葘㈦S之增大,如果采空區(qū)內(nèi)由于割管已產(chǎn)生明火,這種變化會(huì)使火源和瓦斯進(jìn)一步接觸,CO濃度會(huì)有變化或明顯升高。
  ?。?)排除靜電產(chǎn)生火花的可能
   井下產(chǎn)生靜電必須具備干燥、絕緣或高壓等條件,而井下作業(yè)人員沒有人穿化纖衣服,也沒有能產(chǎn)生靜電的材料,所以靜電產(chǎn)生火花的可能性較小。
  ?。?)由于采空區(qū)頂板下沉引起錨桿(索)的鎖具脫落和金屬網(wǎng)從受力變形到拉斷過程中摩擦產(chǎn)生的火花可能性最大。
   ①火源位置分析
   調(diào)查現(xiàn)場第一證人張××證實(shí),當(dāng)時(shí)先聽到機(jī)尾采空區(qū)“咔嚓”一聲,接著從硬幫側(cè)采空區(qū)內(nèi)竄出一團(tuán)火。“咔嚓”聲說明是采空區(qū)內(nèi)頂板下沉產(chǎn)生的斷裂聲,并且看到瓦斯燃燒出現(xiàn)在機(jī)尾后三組支架的下部,說明引起瓦斯燃燒的火點(diǎn)范圍在124#支架后附近,寬度在122#支架與硬幫之間的采空區(qū)底部。
  ?、诮饘僦ёo(hù)材料摩擦斷裂產(chǎn)生火花
   在錨網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)和金屬棚支護(hù)的巷道內(nèi),從事井下工作的很多人都看見過在頂板壓力作用下,錨桿(索)的鎖具突然崩脫能夠產(chǎn)生火花,金屬網(wǎng)撕裂過程中鐵線之間相互摩擦產(chǎn)生火花,可縮性金屬棚梁、腿搭接處用于緊固的棚卡子斷裂及棚梁棚腿受力縮進(jìn)摩擦過程中均能產(chǎn)生火花。
   2.瓦斯來源分析
   在回采過程中,隨著支架的前移,頂板發(fā)生自然垮落,由于回順頂板有錨桿(索)和金屬網(wǎng)支護(hù),拉架后錨桿(索)斷裂,懸臂的頂板緩慢下沉,下沉的巖石碎貨被金屬網(wǎng)兜住,在下幫和底板之間形成一個(gè)未冒落嚴(yán)的空間。本層瓦斯和7-2上分層瓦斯及下鄰近層8、9層(與7層煤的層間距為20/25米)煤的瓦斯,均涌入到采空區(qū)內(nèi),除大部分瓦斯通過抽放系統(tǒng)抽出,剩余部分積聚在未冒落嚴(yán)的空間,造成該空間內(nèi)局部區(qū)域瓦斯?jié)舛冗_(dá)到了燃燒的界限。
   3.氧氣濃度分析
   事故前氣體化驗(yàn)分析,架后底部空間內(nèi)的氧氣濃度均在12%以上,具備瓦斯燃燒及爆炸的條件。
   五、防范措施的幾點(diǎn)建議
   根據(jù)對以上事故原因的分析,為了防止類似事故的再次發(fā)生,建議采取如下防范措施:
  ?。ㄒ唬┎粩?a href=http://cltuan.cn/wdyy/gzzj/ target=_blank class=infotextkey>總結(jié)行之有效的防治瓦斯及防治自然發(fā)火措施,進(jìn)一步加強(qiáng)對瓦斯治理及防治自然發(fā)火措施的探索,使之更加完善。
  ?。ǘ┮剿鞑擅汗ぷ髅婊仨槼爸ёo(hù)形式,從工藝、材料上加以改進(jìn),避免金屬材料等容易產(chǎn)生摩擦火花的材料留在采空區(qū)。
  ?。ㄈ┽槍Υ笈d煤礦自然災(zāi)害十分嚴(yán)重的實(shí)際情況,應(yīng)聘請國內(nèi)資深專家對大興煤礦瓦斯治理、防突、防治自然發(fā)火及防治外因火災(zāi)進(jìn)行論證,提出可行性治理方案。
  ?。ㄋ模τ赟V711工作面的現(xiàn)有狀況,要嚴(yán)格落實(shí)已制定的安全技術(shù)措施,確保工作面封死閉嚴(yán)。工作面啟封時(shí),必須符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定,制定安全措施,經(jīng)審批后方可啟封。
  ?。ㄎ澹┮晟啤兜V井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》,并組織全員進(jìn)行培訓(xùn),提高防災(zāi)抗災(zāi)意識。同時(shí)要加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備防爆、靜電、雜散電流等外因火源管理,加大檢查力度,消除事故隱患。
  ?。┮怀鲎ズ梅乐巫匀话l(fā)火工作,充分利用現(xiàn)有的注氮、注沙系統(tǒng),加強(qiáng)對采空區(qū)預(yù)防性的防火工作,積極與科研院所進(jìn)行防治自然發(fā)火的研究,掌握自然發(fā)火規(guī)律,完善防治自然發(fā)火措施,進(jìn)一步加強(qiáng)對自然發(fā)火的監(jiān)控和氣體化驗(yàn)分析,隨時(shí)掌握井下自然發(fā)火動(dòng)態(tài)。

煤礦安全網(wǎng)(http://cltuan.cn)

備案號:蘇ICP備12034812號-2

公安備案號:32031102000832

Powered By 煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng) 徐州鑄安礦山安全科技有限公司

使用手機(jī)軟件掃描微信二維碼

關(guān)注我們可獲取更多熱點(diǎn)資訊

感謝網(wǎng)狐天下友情技術(shù)支持