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煤層底板含水層注漿改造技術(shù)在焦作礦區(qū)的應(yīng)用

作者:佚名 2009-02-19 02:42 來源:不詳
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1概況

1.1礦區(qū)概況

焦作礦區(qū)位于河南省西北部太行山南麓,為掩蓋式石炭二疊紀(jì)煤田,北依太行山,東至修武、輝縣,南抵武陟縣,西達(dá)博愛縣。東西走向長65km,南北傾斜寬20km,礦區(qū)總面積約1300km 2。礦區(qū)主采煤層為山西組二1煤,煤層總厚6~9m,埋深100~1000m,為優(yōu)質(zhì)無煙煤,地質(zhì)儲量28.5億t。礦區(qū)現(xiàn)有8處生產(chǎn)礦井,生產(chǎn)能力350萬t/a。

1.2礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造

焦作煤田位于太行山復(fù)背斜東南翼,處于東西向構(gòu)造段新華夏系構(gòu)造的復(fù)合部位,區(qū)內(nèi)廣泛分布著燕山期以來新生成的各種構(gòu)造形跡,以多期活動的高角度正斷層為主,褶皺構(gòu)造表現(xiàn)微弱,斷裂構(gòu)造按其展布方向可分為NW向、NE向和近EW向三組,近EW向張性斷層和NE向壓扭性斷層控制著地下水的補(bǔ)給、徑流和排泄。

1.3礦區(qū)主要含水層情況

礦區(qū)發(fā)育有四個含水層(組),自上而下分別是第四系(Q)砂礫石含水層;二疊系(P 1)砂巖裂隙含水層;石炭系(C3)薄層灰?guī)r巖溶含水層;奧陶系(O< sub>2)巨厚層灰?guī)r巖溶含水層,其中后兩個含水層(組)對礦井安全生產(chǎn)威脅最大。石炭系(C 3)薄層灰?guī)r巖溶含水層主要有八層灰?guī)r含水層(L 8)和二層灰?guī)r含水層(L2)。八層石灰?guī)r層厚6~10m,上距二1煤層18~40m,一般20m,該含水層水性較強(qiáng),是二1煤層的直接充水水源,礦區(qū)曾經(jīng)發(fā)生近千次八層灰?guī)r突水,最大突水量達(dá)6300m3/h。該含水層一旦通過構(gòu)造、礦壓破壞等形式與“二灰”、“奧灰”溝通,常會造成淹沒采區(qū)及礦井的災(zāi)害性突水事故,是礦井開采過程中重點治理對象。二層石灰?guī)r層厚8~12m,上距二1煤層70m,下距“奧灰”頂面一般20m,該含水層巖溶裂隙發(fā)育,富水性強(qiáng),水位變化基本與奧灰水位同步,是上覆各含水層的補(bǔ)給水源。當(dāng)巷道與其接近或通過破碎帶與之相通時,將可能造成突水淹井的毀滅性災(zāi)害。奧陶系灰?guī)r含水層(O2)為煤系地層之基底,厚400m,巖溶裂隙十分發(fā)育,富水性強(qiáng),在太行山區(qū)直接接受大氣降水及地表水的大量補(bǔ)給,然后轉(zhuǎn)為地下徑流,向東南運移進(jìn)入礦區(qū)深部,成為焦作礦區(qū)各含水層間接的強(qiáng)大補(bǔ)給水源。

1.4礦區(qū)水害威脅狀況

焦作礦區(qū)是全國著名的大水礦區(qū),歷史上曾發(fā)生多次突水事故,截止2003年底集團(tuán)公司所屬礦井共發(fā)生60m3/h以上突水600余次,最大一次突水量為19200m3/h,因突水造成淹井17次,淹采區(qū)14次,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3億元之多,少出煤炭近千萬噸,生產(chǎn)礦井的正常涌水量最高達(dá)30000m3以上。

如此巨大的礦井涌水量,加上頻繁的突水,迫使工作面不得不進(jìn)行改造,使得煤炭生產(chǎn)難以正常進(jìn)行,無法使用綜采等先進(jìn)采煤工藝來提高礦井生產(chǎn)能力。

2煤層底板注漿改造技術(shù)在焦作礦區(qū)應(yīng)用的必要性

2.1水害壓煤

焦作礦區(qū)所屬各生產(chǎn)礦井均為水文地質(zhì)條件復(fù)雜礦井,主要充水水源為二1煤層底板石炭系太原組薄層灰?guī)r巖溶裂隙水。隨著開采水平的不斷延深和開采范圍的不斷擴(kuò)大,水壓逐漸升高,水文地質(zhì)條件變得愈來愈復(fù)雜,突水威脅俞加嚴(yán)重,礦區(qū)受水嚴(yán)重威脅儲量高達(dá)14.5億t。如不采取有效措施解決水患威脅,將導(dǎo)致礦區(qū)可采儲量減少,礦區(qū)年產(chǎn)量逐年下降,直接影響到礦區(qū)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

2.2礦井經(jīng)常性涌水量過大

焦作礦區(qū)每采一噸煤要排50~60t水,是全國平均水平的5~6倍,僅排水費用每年就高達(dá)6000余萬元,噸煤排水費用占噸煤成本20%,造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益低下。也造成排水泵房設(shè)備老化,礦井抗災(zāi)能力大大降低。

2.3突水頻繁突水量大

焦作礦區(qū)突水之頻繁,突水量之大,經(jīng)濟(jì)損失之驚人,都達(dá)到了極其嚴(yán)重的程度。近幾年來,隨著礦井開采水平的不斷延深,水文地質(zhì)條件變得愈加復(fù)雜,雖然開展了八層灰?guī)r含水層疏水降壓等多項綜合防治水工作,但對一些水文地質(zhì)條件復(fù)雜含水層富水性強(qiáng)的地區(qū)效果不明顯,而且巨額排水費用礦井也難以接受。

綜上所述,在焦作礦區(qū)應(yīng)用煤層底板含水層注漿改造這一新技術(shù)不僅是十分必要的,也是十迫切的。

3煤層底板注漿改造技術(shù)在焦作礦區(qū)應(yīng)用的可行性

煤層底板含水層注漿改造技術(shù)就是沿工作面下順槽大面積布置注漿鉆孔,通過注漿鉆孔注漿來充填底板灰?guī)r含水層的巖溶裂隙和導(dǎo)水裂隙,從而大大減弱含水層的富水性并切斷水源補(bǔ)給通道,使受注含水層被改造為不含水或弱含水層,同時亦增強(qiáng)了煤層底板隔水層的強(qiáng)度,實現(xiàn)工作面不突水開采。

3.1注漿開采有成熟的技術(shù)和成功的經(jīng)驗

注漿改造含水層進(jìn)行開采源于1984年,經(jīng)過20年來的發(fā)展,經(jīng)歷了地面打孔、地面注漿和井下打孔、井下注漿兩個發(fā)展階段后,現(xiàn)已實現(xiàn)了井下大面積打孔地面連續(xù)注漿的新工藝,已經(jīng)積累了成熟的注漿改造技術(shù)和豐富的經(jīng)驗。

3.2各礦井水文地質(zhì)條件已經(jīng)查明,有利于注漿改造技術(shù)的實施

國家級工業(yè)性試驗項目《華北型煤田奧灰?guī)r深水綜合防治工業(yè)性試驗》,歷經(jīng)“七五”、“八五”兩期工業(yè)性試驗階段,通過鉆探、物探等多種探測手段,焦作礦區(qū)各礦井水文地質(zhì)條件已經(jīng)基本查明,為防治水工作奠定了基礎(chǔ)。

3.3新型注漿材料確保了注漿改造開采既可行又經(jīng)濟(jì)

隨著注漿技術(shù)的發(fā)展,注漿材料也經(jīng)歷了從單液水泥漿到水泥、粘土、水玻璃等多元材料的發(fā)展過程,水泥粘土漿不但注漿成本低,材料來源廣,而且漿液流動性好,充填效果佳,改造質(zhì)量高,確保經(jīng)濟(jì)可行。

3.4新型物探手段有助于注漿改造技術(shù)成功應(yīng)用

直流電流物探等新型物探手段的焦作礦區(qū)已經(jīng)推廣應(yīng)用多年,通過對數(shù)十個工作面進(jìn)行探測,證實對探測L8灰?guī)r富水帶和巖溶發(fā)育帶比較準(zhǔn)確。通過物探技術(shù)探測,一方面可以了解底板含水層裂隙分面情況,確定富水地段,指導(dǎo)注漿孔的合理布置,另一方面為檢驗注漿效果提供了控測手段,有利于注漿改造技術(shù)的應(yīng)用。

通過以上的綜合分析,我們認(rèn)為在焦作礦區(qū)實施煤層底板注漿改造含水層技術(shù)是可行性,可以解決長期以來被動防水的難題。

4煤層底板注漿改造技術(shù)的主要內(nèi)容

煤層底板注漿改造工程主要包括地面造漿站、井下工作面打注漿鉆孔、井下連續(xù)注漿等工程。

地面造漿站由儲土棚、粗漿池、精漿池、一攪池、二攪池、注漿棚、清水池等設(shè)施組成。主要設(shè)備有制漿機(jī)、攪拌機(jī)、雜污泵、泥漿泵、空壓機(jī)等。根據(jù)漿液的擴(kuò)散半徑以及L8 灰?guī)r含水層的富水性,在工作面下順槽每隔一定距離施工一個鉆窩,每個鉆窩內(nèi)施工3~4個注漿鉆孔,具體參數(shù)根據(jù)被改造含水層具體水文地質(zhì)條件確定。注漿鉆孔要分三個序次施工,全部注漿結(jié)束后,視鉆孔涌水量和進(jìn)漿情況確定補(bǔ)打檢驗孔。制好的粘土水泥漿由泥漿泵→輸漿鉆孔→輸漿管路→注漿鉆孔→含水層。注漿壓力一般為水壓的2~3倍,漿液擴(kuò)散范圍較大,注漿后可封堵含水到煤層的導(dǎo)水裂隙,加固煤層底板隔水層;也可改變L8灰?guī)r富水性,變強(qiáng)含水層為弱含水層或隔水層,同時亦可切斷底板L8含水層與L2灰?guī)r及O2灰?guī)r含水層的水力聯(lián)系,從而達(dá)到安全開采之目的。

5煤層底板注漿改造技術(shù)在焦作礦區(qū)應(yīng)用的效果

5.1九里山礦14041等工作面

九里山礦西翼采區(qū)水文地質(zhì)條件極為復(fù)雜,一四采區(qū)首采面14021在開采中曾發(fā)生兩次突水,水量分別為840m3/h,和360m3/h,造成工作面停產(chǎn)。通過實施該技術(shù),不僅沒有發(fā)生突水而且由于漿液大范圍擴(kuò)散充填了水源補(bǔ)給通道,封堵了14021工作面老突水點水量360m3/h,一二采區(qū)涌水量也減少600m3/h,僅此一項每年就可節(jié)約排水費用320萬元,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,又相對增強(qiáng)了井底泵房的抗災(zāi)能力,對礦井安全生產(chǎn)起到了重要作用。

繼14041工作面進(jìn)行了煤層底板含水層注漿改造實現(xiàn)了開采水突水后,為了推進(jìn)高產(chǎn)高效礦井的建設(shè),2001年集團(tuán)公司決定在14061工作面進(jìn)行首個綜采試驗。通過應(yīng)用該技術(shù)保證了第一個綜采工作面的順利回采,并安全采出煤炭53萬t。而14051綜采工作面實施了煤層底板含水層注漿改造,也安全采出煤炭38萬t,該礦2003年礦井產(chǎn)量首次達(dá)產(chǎn),突破100萬t。

5.2演馬莊礦25081工作面

演馬莊礦25081工作面下風(fēng)道位于一條H=5m的斷層附近,通過物探手段探測顯示為抵阻帶,極有底板突水可能。因此對25081工作面也實施了該技術(shù),重點對下風(fēng)道和斷層之間的破碎帶進(jìn)行加固?;夭善陂g也未發(fā)生大的突水,安全采出煤炭20萬t。

該技術(shù)在九里山礦和演馬莊礦成功應(yīng)用后,又相繼在朱村礦、韓王礦和古漢山礦等三對礦井進(jìn)行了推廣應(yīng)用,截至目前已安全采出煤炭240余萬t,不僅了大的突水事故的發(fā)生,并且實現(xiàn)了綜采,為集團(tuán)公司高產(chǎn)高效礦井的建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。與此同時,九里山礦等五對礦井利用底板含水層注漿改造系

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