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鍋爐優(yōu)化升級(jí)改造技術(shù)

  一  項(xiàng)目背景

  針對(duì)1#、2#鍋爐超低排放改造后運(yùn)行中出現(xiàn)的燃燒不穩(wěn)、頻繁塌灰、輔機(jī)廠用電率高,環(huán)保耗材量大等問題,為保障電廠機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,企業(yè)組織技術(shù)人員進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)優(yōu)化改造。

  二  成果內(nèi)容

  在進(jìn)行的設(shè)備技術(shù)改造方面,技術(shù)成員通過多次在鍋爐現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,對(duì)照改造設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行分析比對(duì),觀察不同工況下出現(xiàn)的問題,統(tǒng)計(jì)改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù),再從海量數(shù)據(jù)里分析造成鍋爐頻繁塌床和主汽溫度偏低的主要原因是,旋風(fēng)分離器回料閥的回料量滿足不了,低氮燃燒改造后分離器分離效率提高后回料量的要求。返料不暢的直接表現(xiàn)為返料器下部壓力頻繁超過60kpa,其產(chǎn)生的原因是爐膛出口負(fù)壓大,立管內(nèi)大量積存物料后使松動(dòng)風(fēng)壓力變大、流量減小,致使立管物位進(jìn)一步增高,返料器的排放能力無法匹配瞬間增多的物料,使物料過量存積。當(dāng)立管物料高度足以克服返料阻力時(shí),積存的物料瞬間從返料器返回爐膛,受慣性的作用傾瀉而下使?fàn)t膛床壓瞬間增加。

  分離器提效后返料腿回爐膛壓力長期維持在2-3Kpa運(yùn)行,證明分離器細(xì)顆粒的分離效率確實(shí)提高,而且每次塌床后從冷渣器排出的渣全部為細(xì)顆粒,由于返料量大,物料一直在前爐膛循環(huán),去爐膛后煙道的傳熱物質(zhì)減少,布置于尾部煙道的一過和三過受熱面同比改造以前的工況不同程度傳熱降低,導(dǎo)致主汽溫度出現(xiàn)偏低現(xiàn)象。該廠每臺(tái)鍋爐回料閥共兩個(gè),每個(gè)回料閥包括兩個(gè)料腿。

  具體技術(shù)升級(jí)改造內(nèi)容如下:

  1.降低料腿翻墻高度100mm,增加通流面積,保證旋風(fēng)分離器分離出循環(huán)灰渣順利返回爐膛,又能保證旋風(fēng)分離器運(yùn)行時(shí)料位處于高、低料之間,保證一定的料位形成自密封。

  2.在旋風(fēng)分離器下料管高料位上600mm位置增加負(fù)壓測(cè)點(diǎn),與原高、低料位計(jì)共同監(jiān)測(cè)旋風(fēng)分離器料位。

  三  應(yīng)用效果

  隨著鍋爐實(shí)施優(yōu)化燃燒調(diào)整和回料閥優(yōu)化改造成功,1#、2#鍋爐分別于2019年6月2日、2019年10月31日啟動(dòng),鍋爐啟動(dòng)后至今未出現(xiàn)塌床現(xiàn)象,減少了運(yùn)行人員頻繁操作,環(huán)保耗材大幅較優(yōu)化燃燒前大大降低,各鍋爐風(fēng)機(jī)電耗也有所下降,鍋爐燃燒狀況得到大大改善。目前鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,取得了良好的效果,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化燃燒攻關(guān)小組成立之初既定目標(biāo)。

  1.徹底解決了#1、2鍋爐運(yùn)行中大幅度塌灰造成鍋爐停爐的安全隱患,保障了電廠兩臺(tái)機(jī)組的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

  2.解決了#1、2爐在機(jī)組110MW以上負(fù)荷運(yùn)行時(shí),主汽溫度不能達(dá)額定值,排煙溫度偏高的問題。

  3.經(jīng)優(yōu)化燃燒方式后,鍋爐環(huán)保耗材單耗均值2019年6至10月與1至5月相比較:氨水單耗降低0.037噸/萬kwh,石灰石單耗降低0.026噸/萬kwh,生石灰單耗降低0.018噸/萬kwh,按照6至10月發(fā)電量43518.3552萬kwh核算,節(jié)約氨水費(fèi)用200.6萬元,節(jié)約氨水費(fèi)用14.48萬元,節(jié)約生石灰費(fèi)用56萬元,合計(jì)節(jié)約材料費(fèi)用271萬元。

  4.經(jīng)優(yōu)化燃燒方式后,1#、2#機(jī)組綜合廠用電率6至10月12%與1至5月相比較12.82%,降低0.95%。按照6至10月發(fā)電量43518.3552萬kwh,售電單位成本3200/萬kwh元計(jì)算,降低發(fā)電成本132萬元。

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