晉能控股煤業(yè)集團沁秀公司岳城煤礦小微創(chuàng)新推動高質(zhì)量發(fā)展
晉能控股煤業(yè)集團沁秀公司岳城礦“因地制宜”探索創(chuàng)新,鼓勵員工立足本職崗位,從小處著眼、從細微入手,通過小技改、金點子,解決制約安全生產(chǎn)的大問題,從而形成系統(tǒng)上下“人人皆可創(chuàng)新”、群策群力推動高質(zhì)量發(fā)展的良好局面。
自制過濾裝置助力降本增效
該礦掘進頭面壓風供水系統(tǒng)隨工作面延伸時通常采用鐵質(zhì)管路,由于井下環(huán)境陰暗潮濕,管路內(nèi)極易腐蝕生銹;此外每次延伸管路時又容易將井下灰塵雜質(zhì)帶入管內(nèi),長時間使用后管道內(nèi)積存有較多的雜質(zhì)和鐵銹,會造成高壓膠管及設(shè)備中在用的管路堵塞,同時也會加劇支護機具磨損,降低其使用壽命。
為減少以上情況發(fā)生,該礦綜掘一隊自行加工了一套風水管路過濾裝置。該裝置由32直通、DN100(DN150)型法蘭、自購過濾器組成。將32直通焊接于法蘭一邊,另一邊焊接對應(yīng)絲扣,然后將過濾器擰與絲扣擰在一起。使用時直接對接在所延風水管路末端,每次延伸風水管路時將過濾器擰下用水將雜質(zhì)沖洗干凈(達到使用壽命,及時更換)。使用該裝置可減少因管路堵塞間接造成的各類影響(如減少各類噴霧裝置堵塞、管路堵塞造成風壓水壓不足導(dǎo)致支護時間過長、機組冷卻器堵塞造成機組油溫過高導(dǎo)致機組無法啟動),提高支護質(zhì)量,減輕檢修負擔。
使用近2月以來,比以往因管路堵塞造成Φ19高壓膠管報廢次數(shù)減少,2個頭面平均每月少用2根,每月節(jié)約成本370元(濾芯15元1個);頂鉆使用周期可延長半個月左右,幫鉆使用周期可延長1個月左右;工作面細水噴霧堵塞次數(shù)比以往大幅降低,減輕了職工勞動強度。
沉淀池改進提升標準化水平
該礦定向鉆機在施工過程中,一般采用三個沉淀池對鉆孔內(nèi)返出的煤泥進行三級過濾,但是在使用過程中發(fā)現(xiàn)沉淀池溢水現(xiàn)象嚴重,從而導(dǎo)致底板流水,影響現(xiàn)場文明生產(chǎn),并且沉淀煤泥效果較差。
針對此情況,該礦抽采隊對沉淀池進行了一些改進,將第一級至第三級沉淀池之間的導(dǎo)水法蘭改成了導(dǎo)水簸箕,使其導(dǎo)水斷面增大;又將第二級和第三級沉淀池中間的煤泥緩沖擋板從底部導(dǎo)水改成了從沉淀池上部導(dǎo)水,使返水從緩沖擋板上方流走,避免了流水從底部流過沖走部分沉淀好的煤泥。在15號煤一盤區(qū)變電所一橫川區(qū)域施工鉆孔時應(yīng)用了改進后的沉淀池,既增加了約30%的煤泥沉淀效果,避免了沉淀池周邊的底板流水,也提升了現(xiàn)場標準化水平。