“陳軍勞模工作室”利用技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)生產(chǎn)一線
同煤國電同忻礦加強“陳軍勞模工作室”創(chuàng)新與技術(shù)改造,圍繞現(xiàn)場生產(chǎn)一線需要開展科技攻關(guān),讓那些看似不起眼的小發(fā)明、小創(chuàng)造、小技改在安全生產(chǎn)現(xiàn)場起到了大作用,有效解決了安全生產(chǎn)中的大問題。
小技改保證大安全
勞模工作室有3名技師、3名大學(xué)生和2名技術(shù)骨干。在日常工作中,他們經(jīng)常以兩人為一小組,深入生產(chǎn)一線各班組,進行現(xiàn)場指導(dǎo)。由他們設(shè)計的綜采工作面皮帶順槽巷1800米鍍鋅扁鐵整體接地保護裝置的安裝,避免了沖擊電流對設(shè)備控制模塊的損傷,使CST、貝克控制系統(tǒng)、三機等關(guān)鍵設(shè)備能夠無故障運行,保障了供電的安全性。他們還針對綜采工作面和回風(fēng)巷在采煤時粉塵較大的實際情況,研制成功并投入應(yīng)用了綜采風(fēng)水聯(lián)動噴霧系統(tǒng),能霧化將近50多米的巷道,粉塵大大降低。針對工作面尾巷積水多,排水人員需在尾巷各排水點來回巡查排水,不僅勞動強度大而且不安全,因水泵空轉(zhuǎn)而造成設(shè)備損壞的情況。技術(shù)人員通過實地觀察、查閱資料、反復(fù)優(yōu)化設(shè)計方案,總結(jié)實驗教育,成功設(shè)計出了適用于綜采尾巷排水不泵使用的水位開關(guān),實現(xiàn)了水泵的自動開停。
小攻關(guān)攻堅克難題
該工作室專門成立了技術(shù)攻關(guān)小組,工作室成員大多在生產(chǎn)一線。他們充分發(fā)揮本身技能優(yōu)勢,吃住在現(xiàn)場、攻克難關(guān)在現(xiàn)場,將業(yè)余時間都用在技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)上。以往皮帶頭落煤筒經(jīng)常發(fā)生堵塞事故,每次處理事故至少影響30分鐘,影響產(chǎn)量1000多噸,處理事故過程中極易發(fā)生危險事故。為解決這一難題,勞模工作室技術(shù)骨干在皮帶頭盯班,查找堵塞發(fā)生的根源,制定了切實可行的改造方案,基本杜絕了堵塞事故的發(fā)生。順槽皮帶將煤運至盤區(qū)皮帶后,底皮帶的粘黏的煤粉,不易清理干凈,采用清帶器清理雖然有一定的效果,但仍然需要人工在皮帶頭清理煤渣,勞動強度很大。為解決這一難題,通過技術(shù)攻關(guān),研制成功了滾刷清帶器和壓風(fēng)清煤器,不但能將皮帶的煤粉清理干凈,而且通過風(fēng)動裝置將落下的煤粉及時清理到盤區(qū)皮帶,每班節(jié)約用工2人,每月節(jié)約資金3萬余元。
小發(fā)明創(chuàng)造大效益
針對綜采工作面前后溜TTT方式啟動耗水量大且增加水煤泥的實際情況,綜采隊技術(shù)人員通過反復(fù)研究及查閱技術(shù)資料,研制成功了并投入使用了前后溜TTT水自動循環(huán)回收系統(tǒng)。今年以來,共節(jié)約用水6837立方,每班平均節(jié)約清理水煤泥用工1.5人次,有效的降低了生產(chǎn)成本,提高了工作效率。針對工作面粉塵大的問題,該隊通過配合煤層注水,支架設(shè)置捕塵網(wǎng),架前及放煤口安置噴霧,有效降低了粉塵濃度,爭取做到無塵化管理。優(yōu)化了來壓期間的頂板管理方式,提高資源回收率。以往周期來壓期間,為避免壓架事故的發(fā)生,采用多推快推的措施,盡快把壓力“甩”在古塘。此種方法雖然能避免壓架,但丟煤多。為解決這一問題,他們經(jīng)過研究后采取在壓力大的范圍,尤其是大小安全閥開啟的范圍,采取反復(fù)升架,多輪放煤的方式,有效保證了支架高度,且每次來壓能多回收約5000噸原煤,提高了資源回收率。通過對綜采溜子進行耐磨處理,使綜采溜子用一套節(jié)約一套,節(jié)約成本300多萬元。
經(jīng)試驗證明,這些發(fā)明創(chuàng)新的產(chǎn)品完全符合井下一線運用標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用效果良好,同時還大大減少了各項成本支出。通過各項發(fā)明創(chuàng)造,工作室已為該礦節(jié)約資金500多萬元.(孫炎賓)