鶴煤三礦員工郭英杰技術(shù)創(chuàng)新二三事
鶴煤三礦員工郭英杰技術(shù)創(chuàng)新二三事
7月28日,筆者在河南能源化工集團(tuán)鶴煤三礦機(jī)修車間了解到,面對當(dāng)前煤炭市場,該礦機(jī)修車間維修組組長郭英杰大膽進(jìn)行技術(shù)革新改造,取得了累累碩果,助推了礦井安全生產(chǎn)。
一,改造煤樓揀矸皮帶頭
揀矸皮帶頭由于兩塊鐵蓋板頻繁被矸石砸掉合頁影響生產(chǎn),增加了檢修時間,矸石與鐵板沖撞產(chǎn)生高于124分貝的噪音,侵害職工身體健康,郭英杰針對這一情況,利用月檢修時間,將揀矸皮帶頭兩塊8mm厚鐵蓋板拆除,同時將蓋板下棒條全部拆除,杜絕了矸石砸在鐵蓋板上,與直徑27鐵棒條之間發(fā)生尖利刺耳的噪音,同時杜絕蓋板晃動拍打產(chǎn)生的煤塵。
在原有流矸通道上,利用工字鋼進(jìn)行重新加固,做成工字鋼篦子,增加強(qiáng)度,同時利用一整塊20厚鋼板替代兩塊8mm蓋板,20mm鋼板與工字鋼篦子之間增加一塊井下回收的鋼絲繩芯皮帶緊密連接,改變坡度,加寬矸石跑道,改變了以往矸石砸在兩塊鋼板上發(fā)出刺耳的金屬撞擊聲,使噪音由以前的124分貝降到現(xiàn)在的90分貝。
二、研制煤樓提升機(jī)
該礦機(jī)修車間煤樓班四部、五部皮帶以往更換電機(jī)、減速機(jī)、各類滾筒、皮帶時,常常需要當(dāng)天開具出門證,將設(shè)備用汽車?yán)矫簣鲰肥教?,利用起吊機(jī)吊運(yùn)到桁架皮帶上,再進(jìn)行更換。以上方法手續(xù)復(fù)雜,用人較多,而且影響生產(chǎn)。郭英杰重新在礦內(nèi)桁架皮帶走廊下方做文章,在桁架皮帶里側(cè)重新安裝加固一臺八噸小絞車,并在走廊上方自制安裝導(dǎo)繩輪裝置,并將皮帶走廊處鋼板割開重新加固,改裝成單向開合的天窗,再需要上下設(shè)備時,放下警戒桿,打開天窗,啟動小絞車,有三人就可輕松上下設(shè)備,從而解決了批出門證,根汽車,派人運(yùn)輸?shù)纳a(chǎn)難題,大大提高了安全系數(shù)。
三、改造煤樓振動篩
以往,更換新篩板平面是平整的,用M16的U型卡子固定在振動床鋼梁上,原煤從給煤機(jī)中夾帶大量的大塊矸石落到篩板上,由于500mm的落差以及大塊矸石、煤塊,在篩板上依靠振動運(yùn)輸,將篩板砸凹陷,致使篩板凹凸不平,U型卡子與篩板間隙增大,產(chǎn)生較大的金屬互相撞擊聲音,導(dǎo)致噪音污染,侵害職工生體健康(在該處兩名職工趴在耳朵上說話都聽不清)。
針對這一情況,郭英杰從振動篩下面做文章,在篩板下方鋼梁處與篩板下方焊接,固定連接裝置。從篩板下方焊接的固定裝置用鐵絲固定在振動床的鋼梁上,避免了以往大塊矸石、煤塊,砸壞篩面上的固定裝置。由于固定裝置隱藏在篩板下方,不易撞擊而損壞,同時在篩板變形、間隙增大后,利用日檢修時間輕松調(diào)整,也使該處噪音由140分貝降到90余分貝,保證了職工聽清對方說話,杜絕了看不清手勢盲目操作影響安全生產(chǎn)的情況。
姜世軍