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潞安化工集團古城煤礦創(chuàng)新發(fā)明高效“風動振動水煤分離裝置”

作者:王濤、范存恒 2022-08-30 08:43 來源:煤礦安全網(wǎng) 潞安化工集團 風動 分離裝置

  水煤分了家水泵樂開花 古城煤礦創(chuàng)新發(fā)明高效“風動振動水煤分離裝置”

  記者近日從潞安化工集團古城煤礦獲悉,該礦抽采隊的技術骨干團隊重點攻關,變難題為課題,通過對標學習,結合礦井實際情況,用核心設備QZD140振搗器設計的第三代“風動振動水煤分離裝置”,配套水封膠囊,可高效實現(xiàn)水煤分離,分離效率高達95%以上。該發(fā)明將大大提高打鉆效率,降低生產(chǎn)成本。

  “目前我們井下鉆孔施工,為了防止干鉆施工摩擦產(chǎn)生CO、高溫或火花,已由干鉆全部改為水鉆作業(yè)。但水鉆施工過程中會產(chǎn)生大量水煤。為防止水煤亂流,現(xiàn)場采用打設攔水壩和深挖排水沉淀池的方式進行清淤排水,工作量及人工投入都比較大。”該礦抽采隊隊長王丹向記者講述,在打鉆施工過程中遇到噴孔、塌孔等反渣量大的情況時,水煤來不及沉淀的現(xiàn)狀與困境:“抽采孔施工過程中的排水清淤是一項繁重且緊要的工序,未及時清理的淤煤吸入排水管非常容易導致堵塞或水倉煤滿,我們需要安排專人清煤和排水方可保證現(xiàn)場水煤治理,這嚴重影響打鉆進度,更主要的是給安全生產(chǎn)帶來了重大隱患。”

  “我們針對前兩代水煤分離裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題,經(jīng)過實驗對比發(fā)現(xiàn)通過高頻的振動與合適篩板可以將抽采孔施工過程中產(chǎn)生的水和煤進行有效分離。此次選用的QZD140振搗器就是該裝置水煤分離的核心。該裝置采用壓風為震動器動力源,通過連接φ12mm風管和截止閥進行振動的頻率的調(diào)節(jié),另一主要配件就是裝置上方鋪設的1mm篩板。這樣一來,水可以進入下方箱體從水管排走,煤從篩板上震動落地直接上皮帶運走,其在水煤分離應用方面具有很高的選擇性,同時達到高效的目的。”該礦抽采隊副隊長范存恒向記者介紹道。

  為積極踐行精益思想指導下的“算賬”文化,該隊在“風動振動水煤分離裝置”的設計上,除了選用鋪設洗煤廠動篩車間廢棄的1mm篩板外,還利用廢棄的猴車輪,安裝在裝置的底部,以此方便在井下自由移動。

  “這個裝置非常實用,以前我們1臺鉆機專門安排2個人不停地清煤還把現(xiàn)場弄得亂七八糟,現(xiàn)在1個人就輕松搞定1臺鉆機的清煤、排水,真是省錢又省心!”該礦打鉆隊隊長老馮高興地說道。

  “為了找到效益與效率的最佳結合點,抽采隊自主設計制作的‘風動振動水煤分離裝置’裝置,解決了井下鉆孔施工中水煤亂流、淤堵,分離特別費勁,不安全、不出活的難題。原來,前兩代水煤分離裝置在震動源上,采用偏心軸和氣動振動器設計,加之震動源位置安裝不合理,震動頻率和幅度較小,不能完全被釋放到篩板上;篩板(網(wǎng))采用四層防塵網(wǎng)和扁鐵人工焊接制作,要不網(wǎng)眼經(jīng)常被堵,要不漏煤率較大,導致水煤分離效果差。再加上淤煤的清理,花費的時間就更長了。這套設備改進了核心裝置,一人一天清煤、排水工作量就能夠滿足井下的打鉆需求了。”參與這個創(chuàng)新項目的抽采隊副隊長王宇飛說。

  目前,該套裝置已在N1306膠順采前孔施工地點試驗成功,并配套水封膠囊,解決了防噴孔裝置套筒與煤墻間隙漏水多的難題,確保了打鉆返水95%以上能隨管路進入裝置,實現(xiàn)水煤分離。此外,用該裝置來實現(xiàn)水煤分離,制備方法簡單、成本低、可實現(xiàn)大規(guī)模制備;同時對環(huán)境和操作條件沒有嚴格要求,可在礦井各個打鉆地點推廣使用,這樣不僅節(jié)約了制作和人工成本,而且極大提升了打鉆現(xiàn)場的安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化水平。

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