峰峰集團馬選廠合理布局穩(wěn)定精煤生產(chǎn)
峰峰集團馬選廠合理布局穩(wěn)定精煤生產(chǎn)
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)四季度以來,馬選廠抓住有利的市場機遇,科學(xué)合理、穩(wěn)定有序組織精煤生產(chǎn),積極增產(chǎn)上量,確保精煤產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)效益最大化。
該廠科學(xué)制定生產(chǎn)、停車多套入洗方案,加強洗煤系統(tǒng)安全生產(chǎn)標準化建設(shè),強化洗煤設(shè)備檢查維護力度,根據(jù)原煤情況動態(tài)調(diào)整入洗方案,優(yōu)化配洗比例提高精煤產(chǎn)量。嚴把原煤和精煤質(zhì)量關(guān),針對洗煤系統(tǒng)水黑、介耗偏高的問題,認真組織分析查找原因,采取更換篩板,改造中煤脫介篩噴水,聯(lián)合使用新舊系統(tǒng)分流降低煤泥含量,降低磁選機入料濃度等多種措施,降低生產(chǎn)用介量優(yōu)化煤質(zhì)管理。細化精煤水分季節(jié)檢測工作,及時反饋檢測數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn);加強原煤振動篩篩縫和破碎機齒輥檢查,防止大塊矸石進入生產(chǎn)系統(tǒng),造成旋流器出口淤堵;加強精煤離心機篩縫檢查,盯緊精煤壓濾機刮板帶水情況發(fā)生,保證精煤產(chǎn)品水分達標,合理調(diào)整密控參數(shù)和浮選指標,確保精煤產(chǎn)品質(zhì)量合格。
該廠依據(jù)原煤入洗量和產(chǎn)品分流量不同,精煤灰分變化差異的情況,及時改進浮選密控工操作方法,將原煤處理量穩(wěn)定在750噸/小時以上,從而提高精煤回收率,降低精煤水分和中煤損失。加強對生產(chǎn)過程中分選密度的調(diào)整,在入洗原煤硫分指標升高時,第一時間提高分選密度,確保精煤回收率達標;硫分指標降低時馬上降低分選密度,保證重介精煤灰分合格。