峰峰集團(tuán)馬選廠精細(xì)管理降電耗節(jié)成本
峰峰集團(tuán)馬選廠精細(xì)管理降電耗節(jié)成本
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠加大洗煤設(shè)備現(xiàn)場管控力度,優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和技術(shù)參數(shù),不斷完善工作程序標(biāo)準(zhǔn)化管理,達(dá)到節(jié)電降本目的。
該廠科學(xué)組織洗煤生產(chǎn),縮短設(shè)備開停車時(shí)間,積極推行避峰就谷用電,不斷提高原煤小時(shí)處理量,通過強(qiáng)化管理優(yōu)化工藝,使選煤系統(tǒng)每次停車時(shí)間由原來的50分鐘縮短為30分鐘,進(jìn)一步降低電耗提高工作效率,日節(jié)省電耗650千瓦/時(shí),月節(jié)約資金1.1萬元。實(shí)行內(nèi)部模擬市場化用電管理,將廠房普通照明燈具更換為LED燈具,淘汰高耗能及低效設(shè)備,對風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造;加大電表分表計(jì)量考核工作力度,制定每月抄表、分析能耗、崗位通報(bào)等管理制度,堅(jiān)持定期對各崗點(diǎn)節(jié)電、用電情況進(jìn)行檢查,用管理手段提升全廠職工節(jié)電意識(shí)。
該廠組織專業(yè)技術(shù)人員摸底排查所有設(shè)備電機(jī),對大功率帶小設(shè)備、使用負(fù)荷率低的電機(jī)功率由大改小,把轉(zhuǎn)速高的電機(jī)調(diào)低,從而提高機(jī)電設(shè)備功率參數(shù),降低無功損耗,每月節(jié)電2000度;對刮板機(jī)聯(lián)鎖啟停進(jìn)行節(jié)能改造,采用電氣控制改造來達(dá)到設(shè)備運(yùn)行的最優(yōu)模式,減少設(shè)備空轉(zhuǎn)運(yùn)行;完成尾煤壓濾機(jī)濾液槽技改工作,為干燥系統(tǒng)和煤場洗車機(jī)就近提供清水,減少478#大泵開啟時(shí)間,年節(jié)約電費(fèi)10萬元;優(yōu)化完善原煤灌倉工藝流程,拆除反手選系統(tǒng)5臺(tái)設(shè)備,減少用電功率165千瓦,年節(jié)約電費(fèi)50萬元,通過優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行方式,降低企業(yè)生產(chǎn)用電成本。