任樓礦深入貫徹落實集團公司第二次黨代會精神,依靠科技增活力,充分發(fā)揮科技第一生產力作用,不斷強化科技創(chuàng)新,切實加強“四新”技術運用,全力推動科技創(chuàng)新成果向生產力轉化。多次創(chuàng)新柴油機單軌吊梁吊掛方式,在沒有發(fā)生任何材料費的情況下,讓“天軌”在極為破碎的頂板下走進工作面,完成整架運輸任務,為礦山帶來巨大的經(jīng)濟效益,為高效安全生產提供保障。
傳統(tǒng)的無極繩、慢速絞車+滑道運輸安、拆工藝及裝備,工序上存在運輸環(huán)節(jié)多、效率低、人員多、不能連續(xù)運輸?shù)热秉c;安全上存在絞車斷繩,單體輔助調向崩人等安全隱患;時間上也很難滿足《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定采煤工作面回采結束必須在45天內封閉的要求。
2020年10月,該礦通過新材料、新工藝、新設備,在8258工作面進行創(chuàng)新實踐。通過打錨桿、錨索、注漿等手段,讓破碎的頂板具有穩(wěn)固支撐力,“天軌”終于艱難地走進綜采工作面,實現(xiàn)了柴油機單軌吊整架拆除運輸目標,甩掉了“滑道、慢速絞車”包袱。
但今年8月,新技術在72511工作面遭遇“攔路虎”。
該工作面已經(jīng)服務了一年零六個月,設備嚴重老化,且工作面收作時受構造影響,頂板破碎、下出口頂板有淋水,使用注漿、錨桿也無法徹底穩(wěn)固頂板,存在安全隱患,只能重新探索單軌吊梁新的“生根點”。
不斷地盯、找、劃,任樓礦另辟蹊徑,發(fā)現(xiàn)了一個新方案,用支架滑移千斤頂耳座當做單軌吊梁的生根點。
預備區(qū)技術人員立刻深入現(xiàn)場,探索方案的可行性。這種方案沒有人提出過,實施過程中必須確保百分之百的安全性。通過不斷研究、查找支架圖紙進行力學驗算,新生根點不但安全、可行,而且位置恰當,滿足單軌吊梁安裝要求,整個安裝過程順利的超乎大家想像,8個人用時3個班就完成了單軌吊梁安裝。
在支架上吊掛單軌吊梁,沒有發(fā)生任何材料費用,單軌吊梁的安裝時間持續(xù)縮短,用人減少,使用再創(chuàng)新技術的72511工作面,比8258工作面拆除時間再次縮短了15天,材料成本、人工成本、時間成本,一個工作面省下幾十萬費用。
結合該礦實際,引進薄型起吊梁。新設備長度、寬度比老式起吊梁縮短了一大截,井下拐彎時所需要的巷道彎度大幅度縮小,一個彎道減少了近4米的巷道工程;同時新設備降低了500mm梁體懸掛無效高度, 72511工作面950m出架路線減少500mm臥底量,人工、時間成本全部省下,72511工作面拆除工作,打了一場漂亮的“創(chuàng)新”仗。