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煤礦快開壓濾機壓榨工藝改造

  一 項目背景

  為降低煤泥產(chǎn)品含水率,必須對壓濾機產(chǎn)生的煤餅進行壓榨,并進行有效的返吹,降低煤泥水進入濾餅的各種因素。而且要增大煤泥處理量,由于設備過濾面積無法改變,主要手段是縮短進料和壓榨所占用的時間,減少壓榨放料的循環(huán)時間,達到減少煤泥含水率,增大處理量的效果。

  二 成果內(nèi)容

  1.研究重點

  對板式壓濾機處理煤泥效率進行分析;

  對煤泥濾餅含水率進行分析;

  對濾液水煤泥顆粒濃度進行分析。

  圖1 壓榨方式改造前

  2.改造內(nèi)容

  (1)利用水的不易壓縮性,同時增大壓榨壓力,減少煤泥濾餅的壓榨時間,以達到提高生產(chǎn)效率;

  (2)對原有返吹管路進行改造,減少壓濾機中未經(jīng)壓榨部位的煤泥水再次進入煤餅,從而確保脫水效果;

  (3)增加自動控制系統(tǒng),按壓榨時間自動進行入料、壓榨、卸壓、返吹、卸料、壓緊的一個循環(huán)。

  (4)增加高壓清洗設備,對濾布進行沖洗,確保煤泥不堵塞濾布。

  圖2 壓榨方式改造后

  圖3 壓榨方式改造前、后煤泥含水量對比

  三 應用效果

  改造前壓榨時間1小時20分鐘,煤泥含水率35%~37%,改造后壓榨時間40分鐘,煤泥含水率22%~23%,每臺設備單位時間內(nèi)煤泥處理量大大增加;減少了系統(tǒng)循環(huán)水濃度,減少了介質(zhì)消耗成本和管路及閥門配件的磨損與消耗。改造后,每年節(jié)約濾板50塊、濾布85塊,每年可節(jié)約15.5萬元。

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