從303到305,看蒲白建莊如何節(jié)資3406萬元
從303到305,看蒲白建莊如何節(jié)資3406萬元
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自建礦以來,蒲白建莊礦業(yè)即將降本增效作為助推企業(yè)發(fā)展的重要舉措,不斷抓實抓細抓出成效。2019年12月,該公司305工作面回采結(jié)束、設(shè)備升井。今年2月,對該工作面設(shè)備管理總結(jié)得出,對比相同條件的303工作面,節(jié)約資金3406萬元,減少事故影響時間68小時,減少影響率37%,成績十分亮眼。
領(lǐng)導重視,以“新”求變
“我們要大膽引進新技術(shù)、應(yīng)用新設(shè)備,不斷提升‘四化’水平,才能在煤企變革的大潮中破浪前行。”2018年初,305工作面設(shè)計伊始,該公司領(lǐng)導班子即統(tǒng)一思想,通過提升工作面機械化程度達到降低設(shè)備故障率的方案。2018年7月,該公司在蒲白礦業(yè)首家采用支架電液控裝置、3300V高壓變頻技術(shù)、井下反滲透水處理系統(tǒng)“三項技術(shù)”,全面提升采煤機械化程度。
通過“三項技術(shù)”的應(yīng)用,支架電液控裝置實現(xiàn)了成組拉架及后臺數(shù)據(jù)實時監(jiān)控,為后續(xù)建設(shè)智能化工作面奠定了基礎(chǔ);3300V高壓變頻技術(shù)不僅實現(xiàn)了刮板輸送機安全運行,而且還節(jié)約了電費成本,為后期采取遠距離供電提供了保障;井下反滲透水處理系統(tǒng)不僅從源頭上保證了生產(chǎn)用水,減少了液壓系統(tǒng)維護量,而且還降低了職工勞動強度,提高了工作效率,保證了支架液壓系統(tǒng)良性循環(huán)。
產(chǎn)學研用,以“深”提質(zhì)
根據(jù)集團公司企業(yè)內(nèi)部協(xié)作要求,該公司與西安重裝建立了長期的產(chǎn)學研用合作關(guān)系。2018年,從305工作面設(shè)備選型到正式生產(chǎn),西安重裝相關(guān)領(lǐng)導多次來礦,調(diào)研設(shè)備使用情況和改進意見,同時安排技術(shù)人員長期駐礦,指導設(shè)備操作和維修。2019年9月,又聯(lián)合礦業(yè)公司在建莊舉辦產(chǎn)學研用培訓班,采取“基礎(chǔ)理論+研討交流+現(xiàn)場實踐觀摩”三位一體的培訓模式,以尋找產(chǎn)品質(zhì)量再提升為突破口,做好產(chǎn)、學、研、用互補轉(zhuǎn)換,進一步提升了專業(yè)技術(shù)人員在研發(fā)設(shè)計、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)的技術(shù)水平。
此外,為確保305工作面設(shè)備操作、檢修人員具備過硬的技術(shù)能力,2018年上半年,該公司先后組織兩批技術(shù)人員赴銅川玉華礦進行電液控支架實操培訓。2019年8月,選派業(yè)務(wù)技術(shù)較強的年輕技術(shù)骨干9人,赴上海偉肯變頻器廠學習變頻器的工作原理。通過開展“走出去”培訓學習,進一步提升了員工操作和檢修設(shè)備的能力,為305工作面順利回采提供了技術(shù)保障和支撐。
創(chuàng)新管理,以“嚴”增效
強化設(shè)備管理,不僅要創(chuàng)新模式,更要立足現(xiàn)場,扎扎實實做好工作。305工作面設(shè)備自選型采購到安裝使用,再到升井檢修,管理和使用單位全程把關(guān)、嚴格管理。同比303工作面,305工作面設(shè)備事故影響時間116小時,減少68小時,減少率37%;設(shè)備配件投入累計減少2156萬元;設(shè)備大修費用950萬元,同比減少1250萬元。
成績的取得,還得益于該公司機電部,從源頭上派專人駐廠嚴控生產(chǎn)質(zhì)量、熟悉三機運行;從技術(shù)上配合廠家人員現(xiàn)場跟班,指導員工操作設(shè)備;從水質(zhì)上安排專人采樣化驗,樹立水質(zhì)超標就是安全事故的理念。得益于該公司綜采隊,在設(shè)備使用維護上制定的“菜單式”檢修清單和水質(zhì)考核管理辦法,開展的設(shè)備防潮、除塵、除銹、涂油等工作,執(zhí)行的水質(zhì)檢測和乳化液配比等標準。以上方法措施,不僅為305工作面實現(xiàn)降本增效提供了支撐,也為該公司此后工作的開展和革新提供了依據(jù)。
蒲白建莊礦業(yè):黃東華