川煤達竹渡市廠:改進探傷方式,提升數(shù)據(jù)準確性
近日,川煤達竹渡市選煤發(fā)電廠通過對索道鋼繩探傷方式的改進,有效降低鋼繩運行震動對探傷造成的影響,提升探傷數(shù)據(jù)的準確性。
該廠的柏林索道承擔(dān)著柏林礦煤轉(zhuǎn)運回廠的重要任務(wù),每天運行時間都長達15小時以上,由于工作量大,索道鋼繩的磨損非常嚴重,內(nèi)部斷絲、銹蝕現(xiàn)象時有發(fā)生,因此,定期對鋼繩進行探傷檢測是保證索道安全運行的重要輔助。但在探傷過程中,由于鋼繩起伏擺動大,操作時稍有不慎,就會造成探傷儀跟著鋼繩抖動,降低探傷數(shù)據(jù)的準確性。
為減小鋼繩擺動對探傷的影響,技術(shù)人員對鋼繩運行線路進行了仔細觀察和檢測,發(fā)現(xiàn)鋼繩剛從索道導(dǎo)向輪出來后的一段距離,抖動幅度相對最小。于是,檢修人員在導(dǎo)向輪后2米的位置焊接了一個作業(yè)平臺,高度1.8米,與鋼繩高度基本保持一致,并加裝好探傷儀固定裝置。當(dāng)需要對鋼繩探傷時,探傷儀就固定在平臺上,鋼繩剛好懸空從探傷儀內(nèi)部穿過,有效確保了探傷儀的平穩(wěn)運行,較為準確的得出探傷結(jié)果。