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天業(yè)化工公司燒堿分廠:技改敲開高品質(zhì)之門

作者:樊新花 2013-05-06 22:34 來源:煤礦安全網(wǎng)

  天業(yè)化工公司燒堿分廠:技改敲開高品質(zhì)之門

  通訊員樊新花報道: 5月3日,天業(yè)化工公司堿分廠A 套終濃縮進(jìn)行全面改造,此次改造由瑞士博特專家親自到現(xiàn)場負(fù)責(zé)指導(dǎo)改造工作。

  終濃縮是98%熔融堿液與二次蒸汽進(jìn)行分離的地方,現(xiàn)有生產(chǎn)工藝堿液通過降膜管直接進(jìn)入終濃縮,在此處,熔融堿液與二次蒸汽分離,由于堿液與蒸汽的不斷往復(fù)接觸,影響了熔融堿液的濃度。同時,熔融堿液直接進(jìn)入終濃縮,不斷對最終濃縮氣液分離器底部沖刷,影響了設(shè)備的使用壽命。在生產(chǎn)中多次導(dǎo)致降膜管垂直下方分離器底部泄漏,逼迫停車補(bǔ)焊。

  為保證設(shè)備正常運(yùn)行,提高對鎳材的維護(hù)及提高產(chǎn)品質(zhì)量,化工公司堿分廠聯(lián)合瑞士廠家對終濃縮氣液分離器進(jìn)行技改,在降膜管出堿口增加接堿杯(帶有固定的熔融堿導(dǎo)流渠),將經(jīng)過濃縮的堿液收集到接堿杯中,加速熔融堿與蒸發(fā)后的二次蒸汽分離。同時,熔融堿經(jīng)過熔融堿導(dǎo)流渠收集,流至最終濃縮器出堿口。這項(xiàng)技改聽似很簡單,但實(shí)際操作中對精度要求特別高,在一個只有一個人爬進(jìn)去勉強(qiáng)可以坐起來的狹小空間里,連續(xù)幾天來外國專家和分廠技術(shù)人員每天爬進(jìn)去好多次,對每個掛杯位置及接堿杯與導(dǎo)流渠的銜接反復(fù)測算,對每一根降膜管的垂直度逐一測量校正,在技改中我們感覺到技術(shù)的精度決定品質(zhì)的高度,在精度面前失之毫厘差之千里,正是在每一個環(huán)節(jié)高標(biāo)準(zhǔn)的要求,才可能實(shí)現(xiàn)整個系統(tǒng)的良好運(yùn)行。據(jù)悉,此次技改完成將提高熔融堿濃度≥98.5%,可降低熔鹽溫度至410℃,從而降低成本,降低噸堿天然氣消耗,大大降低熔融堿液對最終濃縮器氣液分離器底部的沖刷,延長設(shè)備使用壽命,節(jié)省更換設(shè)備成本支出,同時也降低了停車檢修次數(shù),減少設(shè)備內(nèi)壁、管道中氧化鎳雜質(zhì)在最終濃縮器氣液分離器中的沉淀,降低開車堿數(shù)量,降低噸堿損耗。

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