某礦臨時局部通風系統(tǒng)改造安全技術措施
一、礦井通風系統(tǒng)簡介
xxx礦井采用中央并列抽出式通風,三個進風井口和一個回風井口,即主斜井、副斜井和回風立井為進風,副立井為回風。在風井安裝兩臺FBCDZ-No.28型通風機,其中一臺運轉,一臺備用,葉片角度為35°,主扇排風風量6120m3/min,礦井總進風量為5780m3/min,礦井總回風量為6179m3/min,礦井有效風量為5167m3/min。
目前井下臨時通風系統(tǒng)為三進一回(即:859西回風石門、859東回風石門、859輔運石門為三個進風巷道,859運輸石門兼回風巷道)。三個進風巷供西部盤區(qū)的需風量。
二、立項原因及背景
隨著礦井西部盤區(qū)掘進,新掘進的巷道增加,需風量加大。通風路線增長,阻力增大,礦井系供風不足,今后通風系統(tǒng)已不能滿足礦井生產安全需要,臨時局部通風系統(tǒng)改造勢在必行。
三、研究創(chuàng)新內容及創(chuàng)新點
創(chuàng)新內容:
現(xiàn)為了降低礦井通風阻力,優(yōu)化通風網絡,特對井下通風系統(tǒng)進行調整,系統(tǒng)調整后,將由原來的三進一回變?yōu)閮蛇M兩回(即:859西回風石門、859東回風石門為兩個進風巷道,859輔運石門、859運輸石門為兩個回風巷道)。通風系統(tǒng)調整后既不影響礦井風量,同時又優(yōu)化了回風網路、降低礦井通風阻力簡化了風網結構。
系統(tǒng)改造的方法:先對礦井通風系統(tǒng)阻力進行測定,找出高阻力區(qū)域,據此制定通風系統(tǒng)優(yōu)化方案,并組織實施。其次,結合公司、礦井中長期發(fā)展規(guī)劃,分析通風系統(tǒng)現(xiàn)狀及將來的風量需求,進行局部通風系統(tǒng)改造。
經過對全礦井通風系統(tǒng)阻力測定,859運輸石門阻力較大,且還兼臨時運輸巷道。整個通風系統(tǒng)無專用回風巷道。給通風系統(tǒng)帶來了安全隱患。另外,經對859輔運石門、859東回風石門、859西回風石門進風量測定,859東回風石門進風量為2880m3/min,859西回風石門進風量2500 m3/min,859輔運石門進風量為400 m3/min。因此,采用了礦井回風段降阻并聯(lián)的方法,即859輔運石門由原來的進風巷道改成回風巷道,由859輔運石門和859運輸石門共同作為礦井通風系統(tǒng)的回風巷道,以此降低礦井通風系統(tǒng)總阻力,提高礦井總風量。
1、通風系統(tǒng)改造前,風流路線(見附圖1)
↗消防材料庫↘
(1)回風立井→無軌膠輪硐室 859運輸石門→
↘859輔運石門→西運輸巷↗
副立井井底車場→副立井井筒→地面
(2)回風立井→859東回風石門→西運輸巷→859運輸石門→副立井井底車場→副立井井筒→地面
(3)回風立井→859西回風石門→西回風巷→859東回風石門→西運輸巷→859運輸石門→副立井井底車場→副立井井筒→地面
2、通風系統(tǒng)改造后,調整后風流路線(見附圖2)
(1)回風立井→無軌膠輪硐室→消防材料庫→859運輸石門→副立井井底車場→副立井井筒→地面
(2)回風立井→859東回風石門→西運輸巷→859運輸石門→副立井井底車場→副立井井筒→地面
(3)回風立井→859東回風石門→西運輸巷→859輔運石門→消防材料庫→859運輸石門→副立井井底車場→副立井井筒→地面
(4)回風立井→859西回風石門→西回風巷→859東回風石門→西運輸巷→859運輸石門→副立井井底車場→副立井井筒→地面
(5)回風立井→859西回風石門→西回風巷→859東回風石門→西運輸巷→859輔運石門→消防材料庫→859運輸石門→副立井井底車場→副立井井筒→地面
4、主要步驟
?、抨P閉無軌膠輪車加油維修硐室內兩道調節(jié)門,并對旁側調節(jié)風窗進行插板控風。
?、撇鸪?59輔運石門的調節(jié)風門。
⑶拆除消防材料庫的調節(jié)風門。
創(chuàng)新點:
1、使用回風段降阻并聯(lián)的技術手段,系統(tǒng)改造后降低了礦井的最大通風流程和通風阻力。
2、兩條回風巷的使用,簡化了西部盤區(qū)和南部盤區(qū)通風網絡,省去了兩條回風巷。保證了西部盤區(qū)和首采面各采掘工作面風量、風速都符合規(guī)程規(guī)定,保證礦井、盤區(qū)的通風系統(tǒng)穩(wěn)定、合理。
四、經濟效益及應用情況
859輔運石門作為回風巷的投入使用,解決了礦井無專用回風巷這一重大隱患,使整個礦井通風系統(tǒng)形成了“兩進兩回”的通風方式,符合大同煤礦集團公司《“一通三防”管理規(guī)定》要求,滿足礦井生產需要,同時為今后的采掘部署創(chuàng)造了良好的條件。
859輔運石門投入使用后,臨時主要通風機實際風量為7025 m3/min,礦井負壓620Pa,風機效率達81%。每年可節(jié)約電費30萬元。通過降阻分析,如果不對回風段進行降阻,臨時主要通風機將在850pa狀態(tài)下運行,而降阻以后在615pa下運行。這樣可節(jié)省電耗12.1萬元,同時提高為礦井進入三采區(qū)的通風需要提供了準備。
減少了礦井通風設施數量,使礦井風阻得到降低;極大地降低了礦井最大通風流程,使得礦井通風阻力和壓力明顯下降。
本技術成果主要應用領域為井工煤炭開采,適用于挖潛改造的衰老礦井、新建改擴建礦井及正常生產礦井的通風系統(tǒng)優(yōu)化,具有廣泛的推廣應用范圍。
五、總體性能及指標
1、系統(tǒng)改造后,經對礦井阻力測定,礦井總阻力得到降低。使得主要通風機負壓降低。主要通風機功率降低,節(jié)省了電費。
2、解決了礦井采掘工作面布置后無專用回風巷的問題。
3、礦井總風量和各用風地點風量滿足生產需要,西部盤區(qū)通風具有相對獨立性,盤區(qū)內風量穩(wěn)定、通風能力大、系統(tǒng)可靠。礦井抗災能力強。
4、簡化了礦井、盤區(qū)通風系統(tǒng)。
5、通過對通風系統(tǒng)的改造,增強了礦井的抗災變能力。
六、存在問題
859輔助運輸做為回風巷的的投入使用后,存在問題主要是,
必須在無軌膠輪車加油維修硐室內構筑兩道調節(jié)門,并對旁側調節(jié)風窗進行插板控風,防止風流短路。
附圖1::
附圖2