不易自燃煤層綜放工作面特殊時期防火綜合治理技術
3101綜放工作面采用傾斜長壁綜采放頂煤一次采全高開采,工作面走向長度為910 m,傾斜長度為150 m,平均煤厚7.8 m,煤層傾角10º~25º,地質儲量為136萬t,可采儲量為108.8萬t。煤層標高為-270~-418 m,埋藏深度496~615 m。2004年7月鑒定,該工作面煤層為不易自燃煤層,最短自然發(fā)火期為70 d,煤塵爆炸指數(shù)為15.87%。
3101工作面為三水平首采工作面,采用U+L型通風方式,上順槽用U型棚支護,下順槽和泄瓦斯巷采用工字鋼T型棚支護,該工作面于2003年12月開始回采。
2 工作面特殊時期自然發(fā)火隱患及原因分析
2.1 工作面特殊時期自然發(fā)火隱患
3101工作面于2004年4月15日回采過程中工作面中部遇斷層,經地質部門分別從3101工作面和3101回風巷進行探測,該斷層落差10 m,隨工作面推進寬度逐漸增大,最大時在工作面內連續(xù)長度達40 m,該斷層走向長度約140 m。工作面見斷層后對巖石段被迫采取放炮破巖,此時工作面已推進100 m。2004年5月5日通風區(qū)進行防滅火預測預報期間,發(fā)現(xiàn)3101采空區(qū)后部的泄巷橫川和上順槽橫川密閉內均不同程度出現(xiàn)CO氣體,濃度分別為0.003 1%、0.007 2%,2004年5月16日3101上順槽橫川密閉內CO上升至0.015%,工作面上隅角網內也檢查出高濃度CO氣體,濃度0.018%,為及時治理工作面自然發(fā)火隱患,立即對工作面采空區(qū)實施邊疆注漿,但CO仍曾上升趨勢,7月12日經檢查化驗,工作面CO氣體范圍擴大,上隅角、上順槽橫川密閉、工作面90#架后、上順槽均出現(xiàn)CO氣體,濃度分別為:0.06%、0.08%、0.042%、0.002 2%。同時3101工作面后部的泄巷橫川密閉內檢查出高濃度CO,濃度為1.84%。工作面出現(xiàn)嚴重的自然發(fā)火隱患,回采過程中隨時都有被迫封閉的可能。
2.2 發(fā)火原因分析
分析認為,3101綜放工作面的發(fā)火原因為:
?。?)工作面過特大斷層期間,推進速度減慢,特別是2004年7月份月推進距離不足20 m,使采空區(qū)自然帶寬度擴大;
?。?)工作面過特大斷層期間,由于地質因素,采空區(qū)遺留大量殘煤;
?。?)工作面回采期間上順槽淤煤積水較多,清理難度大,加之上順槽壓力大,造成巷道斷面最小處不足2 m2,上順槽被迫安排膠帶輸送機當班人員清理淤煤,上下順槽通風壓差大;
?。?)3101采空區(qū)后部的3101原進支架橫川密閉段回采前替棚期間出現(xiàn)高冒區(qū),回采過程中形成漏風通道;
?。?)3101工作面初期-270 m膠帶進風巷由于工作面采過后封閉不嚴、密閉受壓嚴重,造成向采空區(qū)漏風供氧;
?。?)工作面內巖石段推過后,未及時垮落形成漏風通道。
針對以上情況經綜合分析認為,主要是采空區(qū)存在漏風通道,特別是過特大斷層期間,采空區(qū)丟煤較多,推進速度減慢,氧化帶窒留時間長,加之上順槽斷面太小,上下端頭壓差較大,致使工作面采空區(qū)出現(xiàn)嚴重的自然發(fā)火隱患。
3 自然發(fā)火隱患的綜合治理
3.1 羅克休泡沫新型防滅火材料封堵漏風及密閉高冒段堵漏
一是在3101進支架橫川密閉外向正上空頂處布置12個1~2 m長的鋼管,對高冒處實施噴漿后利用預埋鋼管實施注羅克休,將3101進支架橫川密閉外口 正上方大面積高冒區(qū)進行徹底堵漏封堵;二是對3101進支架橫川、3101上順槽橫川、3101高抽巷、3101泄巷橫川密閉分別進行了噴漿,同時分別在3101采空區(qū)后部各密閉外1 m處釘設1道臨時板墻,對原密閉和臨時板墻之間的空間實施注羅克休充填加固,杜絕漏風;三是在3101工作面下隅角利用直管向3101采空區(qū)實施注羅克休堵漏,材料比例為羅克休樹脂:羅克休催化劑為4:1;以上地點共注羅克休材料約6 t。對所有漏風源進行了徹底封堵。
3.2 采空區(qū)注凝膠 復合膠防滅火治理
即從3101工作面后部的原進架橫川、泄巷橫川、上順槽橫川分別向采空區(qū)集中注凝膠,共注玻璃水約20 t。另由抽放隊利用ZY-150鉆機從二進風巷的3個地點分別打鉆至3101進支架橫川內的里段、中段和外段密閉處,利用膠體的凝固特性,分別對巷道、密閉周圍進行封堵加固堵漏,消除漏風防止自然發(fā)火。
3.3 利用FSA MEA新型防滅火材料堵漏 阻燃治理發(fā)火隱患
(1)實施3101采空區(qū)注MEA方案。即:在3101工作面下順槽設1臨時注MEA泵站,將MEA和水按5%的比例配成阻化劑。用泥漿泵加壓后,通過泥漿泵管路與采空區(qū)預埋注MEA管理聯(lián)通,自下隅角開始40 m范圍內噴灑阻化劑,每5架為1個噴灑點,每點噴灑時間為15~20 min,下隅角噴灑時間為30~40 min,利用工作面微量漏風使MEA進入采空區(qū),使采空區(qū)后部形成1條防滅火阻然帶。起到阻止采空區(qū)遺煤自然的作用。
?。?)在-270 m膠帶巷尾原密閉外2~3 m處打設1道煤袋墻(將碎煤與FSA混合后裝袋),并在兩密閉中間留設1趟注漿管,進行注漿,使其充分混合,起到封堵漏風的作用。
3.4 均壓措施
?。?)單調壓氣室-連通管閉區(qū)均壓。即在3101抽排巷原永久密閉久新建1道高質量密閉墻(保證調壓氣室的氣密性),與原密閉墻之間形成1個單獨的調壓氣室,同時從調壓氣室內敷設2根裝有調節(jié)閘門的Φ5 mm 金屬管至火區(qū)進風側,調節(jié)閘門安設在距調壓氣室2~4 m處,調壓管內若壓力較小,可在調壓管進風側設置通風設施實施增阻,以增加管內壓力,調壓管連接完畢后要在調壓氣室外安設水柱計,對調壓室與采空區(qū)之間的壓差進行測定。連通管閉區(qū)均壓實施后,使3101高抽巷密閉內外壓差逐漸平衡,同時也降低了3101進支架橫川的漏風壓差,達到了控制火區(qū)目的。3101高抽巷和進支架橫川密閉內CO下降明顯。特別是3101進支架橫川密閉內的CO濃度短期內由1.984%降至0.01%以下,目前仍呈下降趨勢。
?。?)開區(qū)均壓。一是優(yōu)化3101工作面通風系統(tǒng),及時封閉3101回風巷,保證通風系統(tǒng)的穩(wěn)定性;二是加大上順槽清淤力度,保證上順槽回風斷面,減小上下端頭壓差;三是工作面實施減風方案,即工作量由1 600 m3/min逐步降至800 m3/min,降低采空區(qū)內部壓差,減少采空區(qū)漏風量。
4 治理效果分析
?。?)通過密閉噴漿堵漏、均壓、注凝膠、復合膠、利用FSA、MAS、羅克休等新型防滅火材料對3101工作面發(fā)火隱患進行綜合治理后,工作面上塘口、上順槽、90#架后的CO于9月26日全部降為0,治理效果明顯。
?。?)工作面過斷層期間,斷層淋水及注漿水滲入上順槽造成上順槽淤煤積水嚴重,礦安排巷修隊原班在上順槽清淤,工作艱難,進展緩慢,目前上下端頭壓差仍較大,采空區(qū)防滅火工作面仍應重視。