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不易自燃煤層采煤工作面特殊時期防滅火綜合治理技術

作者:佚名 2008-04-02 13:09 來源:網絡轉載
摘要:針對不易自燃煤層采煤工作面特殊時期出現(xiàn)的嚴重自燃發(fā)火隱患,通過采取綜合防滅火治理技術后,使工作面及采空區(qū)的發(fā)火隱患基本消除,保證了采煤工作面的順利回采。 關鍵詞:不易自燃煤層;防滅火;綜合治理 1 工作面概況 56211采煤工作面采取傾斜長壁懸移支架放頂煤開采,工作面走向長度為720m,平均煤厚1.8m,煤層傾角22~25,地質儲量為136萬噸,可采儲量為100萬噸.煤層標高為-506m ~-612m.2005年9月鑒定,該工作面煤層為不易自燃煤層,最短自燃發(fā)火期為90d,煤塵爆炸指數(shù)為21%. 56211工作面為五水平首采工作面,采用U型通風方式,上順槽采用U型棚支護,下順槽和切眼采用工字鋼T型棚支護,該工作面于2005年5月開始回采。 2 工作面特殊時期自燃發(fā)火隱患及原因分析 2.1工作面特殊時期自燃發(fā)火隱患 56211工作面于2005年10月15日回采過程中工作面中部遇斷層,經地質部門分別從56211工作面和56211回風巷進行探測,該斷層落差6m,隨工作面推進寬度逐漸增大,最大時在工作面連續(xù)長度達46m,該斷層走向長度為210m。工作面見斷層后對巖石段被迫采取放炮破巖,此時工作面已推進210m。2005年11月5日通風區(qū)進行防滅火預測預報時期,發(fā)現(xiàn)56211工作面、風巷出現(xiàn)CO氣體,濃度分別為0.0028%、0.0065%,2005年11月16日56211工作面上隅角CO上升至0.018%,工作面上隅角網內也檢查出高濃度CO氣體,濃度為0.020%,為及時治理工作面自燃發(fā)火隱患,立即對工作面采空區(qū)實施連續(xù)注漿,但CO仍呈現(xiàn)上升趨勢,12月12日經檢查化驗,工作面CO氣體范圍擴大,上隅角、工作面出現(xiàn)CO氣體,濃度分別為:0.06%、0.042%、0.0022%。同時56211工作面后部的倒眼封閉墻外檢查出高濃度CO,濃度為1.984%。 工作面出現(xiàn)嚴重的自燃發(fā)火隱患,回采過程中隨時都有被迫封閉的可能。 2.2發(fā)火原因分析 分析認為,56211工作面的發(fā)火原因為: 1) 工作面過大斷層期間,推進速度減慢,特別是2005年11月份推進距離不足20m,使采空區(qū)自燃帶寬度擴大; 2) 工作面過特大斷層期間,由于地質因素,采空區(qū)遺留大量殘煤; 3)工作面回采期間風巷淤煤積水較多,清理難度大,加之風巷壓力大,造成巷道斷面最小處不足2m2上下順槽通風壓差大; 4)56211工作面回采期間與上階段56211工作面形成漏風通道; 5)工作面內巖石段推過后,未及時垮落形成漏風通道。 針對以上情況經過綜合分析認為,主要是采空區(qū)存在漏風通道,特別是過特大斷層期間,采空區(qū)丟煤較多,推進速度減慢,氧化帶窒留時間長,加之風巷斷面太小,上下端頭壓差較大,致使工作面采空區(qū)出現(xiàn)嚴重的自燃發(fā)火隱患。 3 自燃發(fā)火隱患的綜合治理 3.1羅克休泡沫新型防滅火材料封堵漏風及倒眼封閉墻堵漏 一是在56211風巷發(fā)現(xiàn)CO處正上方處布置12個1~2m長的鋼管,對56211實施噴漿后利用預埋鋼管實施注羅克休,將56211風巷發(fā)現(xiàn)CO處正上方進行徹底堵漏封堵;二是對56211風巷、56211倒眼石門封閉墻分別進行了噴漿,同時在56211工作面后部各倒眼石門封閉墻外1m處釘1道臨時板墻,對原封閉墻和臨時板墻之間的空間實施注羅克休充填加固,杜絕漏風;三是在56211工作面下隅角利用直管向56211采空區(qū)實施注羅克休堵漏,材料比例為羅克休樹脂:羅克休催化劑為4:1;以上地點共注羅克休材料約12T。對所有漏風源進行了徹底封堵。 3.2采空區(qū)注凝膠復合膠防滅火治理 從-506mB10底板巷向56211采空區(qū)集中注凝膠,共注玻璃水約20T。另外由通風區(qū)防灌隊利用ZY-150鉆機從風巷10處根據頂、底區(qū)巷道空間關系,向上階段56211工作面采空區(qū)打鉆,同時向56211采空區(qū)集中注凝膠,利用膠體的凝固性,分別對巷道、密閉周圍進行封堵加固堵漏,消除漏風防止自燃發(fā)火。 3.3利用FSA MEA新型防滅火材料堵漏阻燃治理發(fā)火隱患 1) 實施56211采空區(qū)注MEA方案。即:在56211工作面下順槽設1臨時注MEA泵站,將MEA和水按5‰的比例配成阻化劑。用泥漿泵加壓后,通過泥漿泵管路與采空區(qū)預埋注MEA管路聯(lián)通,自下隅角開始40M范圍內噴灑阻化劑,每20m為1個噴灑點,每點噴灑時間為15~20min,下隅角噴灑時間為30~40min,利用工作面微量漏風使MEA進入采空區(qū),使采空區(qū)后部形成1條防滅火阻燃帶.起到阻止采空區(qū)遺煤自燃的作用。 2) 在-506mB10底板巷所有頂、底區(qū)工作面倒眼封閉墻外2~3m處打設1道煤袋墻將碎煤與FSA混合后裝袋),并在兩封閉墻中間留設1趟注漿管,進行注漿,使其充分混合,起到封堵漏風的作用。 3.4均壓措施 1) 單調壓氣室——連通管閉區(qū)均壓。即在56211工作面倒眼封閉墻外新建1道高質量密閉墻(保證調壓氣室的氣密性),與原封閉墻之間形成1個單獨的調壓氣室,同時從調壓氣室內敷設2根裝有調節(jié)閘門的Φ5mm金屬管至火區(qū)進風側,調節(jié)閘門安設在距調壓氣室2~4m處,調壓管內若壓力較小,可在調壓管進風側設置通風設施實施增阻,以增加管內壓力,調壓管連接完畢后要在調壓氣室外安設水柱計,對調壓室與采空區(qū)之間的壓差進行測定。連通管閉區(qū)均壓實施后,使56211工作面倒眼封閉墻外壓差逐漸平衡,同時56211風巷和上隅角密閉內CO下降明顯。特別是56211工作面倒眼封閉墻內的CO濃度短期內由1.984%降至0.01%以下。 2) 開區(qū)均壓。一是優(yōu)化56211工作面通風系統(tǒng),及時封閉56211回風巷倒眼石門,保證通風系統(tǒng)的穩(wěn)定性;二是加大上槽清淤力度,保證風巷回風斷面,減小上下端頭壓差;三是工作面實施減風方案,即工作風量由1000m3/min逐步至650m3/min,降低采空區(qū)內部壓差,減少采空區(qū)漏風量。 4 治理效果分析 1) 通過密閉噴漿堵漏、均壓、注凝膠、復合膠利用FSA、MAS、羅克休等新型防滅火材料對56211工作面發(fā)火隱患進行綜合治理后,工作面上隅角、風巷的CO于2006年4月20日全部降為0,治理效果明顯。 2) 工作面過斷層期間,斷層淋水及注漿水滲入風巷造成風巷淤煤積水嚴重,礦及時安排修護隊在風巷清理淤泥,降底了上、下端頭風壓差,采空區(qū)防滅火工作面仍應重視。 3) 采煤工作面倒眼后要及時進行封閉,必須加強封閉質量,并及時灌漿,加強防滅火預測預報。 簡介:李燕青(1978~ ),山西壽陽人,1999年畢業(yè)于安徽理工大學,現(xiàn)于淮南礦業(yè)集團新莊孜礦生產技術部從事通風設計,助理工程師

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