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石門揭穿高瓦斯壓力突出煤層組施工

作者:建井技術 孫寶仁 王俊嶺 2005-11-01 00:00 來源:不詳
摘 要 祁南礦井7煤層經(jīng)分析存在煤與瓦斯突出的危險性,在施工中對7煤層的突出危險性進行了重新驗證,并采取了一系列防突措施:建立獨立的通風系統(tǒng)、打鉆泄壓、瓦斯監(jiān)測、電器防爆管理及防突培訓等。揭煤工藝采用了震動放炮導硐、小斷面導硐全斷面刷大掘進、水力沖孔、穿煤支護等措施。并介紹了揭煤中特殊問題的處理。
  關鍵詞 煤層瓦斯突出 揭煤工藝 防突措施

  祁南礦井位于宿州市南23km,設計生產(chǎn)能力1.8Mt/a,立井主石門開拓,屬高沼氣礦井,地表標高+24m,運輸水平-550m,回風水平-365m。石門開拓時,高差為38m的中央運輸石門和81采區(qū)回風石門分別在-550m和-512m水平同時、同方向揭穿7煤層組。

1 煤層賦存條件及煤層特征

1.1 井田構造
  該井田構造形成于印支—燕山期,井田區(qū)域處于宿南向斜西翼南端,為一走向接近南北轉東西向西南突出、傾向東至北的單斜構造。中部及東部發(fā)育為次一級褶曲,以王樓背斜和張學屋向斜為主。石門穿煤位置處在接近王樓背斜頂部構造形成的瓦斯聚應力區(qū),構成石門穿煤過程中煤與瓦斯突出的潛在威脅(附圖)。

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附圖 石門及背斜位置

1.2 煤層特征
  該井田含煤地層為二疊系7石盒子組及山西組,共含煤30余層,其中可采10層,主采3層,即32,72,10煤層,平均厚度分別為2.37,2.57和2.34m,其中,7煤層組中71煤和72煤間距較穩(wěn)定,一般為5~10m,在主井及運輸和回風石門范圍內(nèi)僅2~3m,石門揭煤處為1.0~1.6m,并向背斜頂部逐漸變薄,夾層為泥巖。
  7煤層以亮煤為主,內(nèi)生裂隙發(fā)育,屬氣煤,透氣性差。頂板為泥巖、粉砂巖,底板為泥巖。其中,71煤層厚度1.6~2.3m,呈碎塊、粉狀,碾碎后有顆粒感,結構簡單,含1層夾矸;72煤層厚度為2.8~3.3m,呈粉末狀,破壞程度嚴重(達5級),手抓即碎,碾之成面,結構復雜。
  煤層產(chǎn)狀:-550m水平中央運輸石門揭露煤層傾角為13°;-512m水平81采區(qū)回風石門揭露的煤層傾角為4~6°,并逐漸變小。由附圖可見,王樓背斜控制著煤層形態(tài)和賦存條件,并對該區(qū)域內(nèi)的瓦斯賦存起到制約作用。

2 瓦斯突出預測預報和突出預兆

  淮北礦區(qū)的高突礦井,均系在礦井建設期間,根據(jù)揭煤過程中對瓦斯賦存狀況的實測以及施工中發(fā)生的突出及突出動力現(xiàn)象,對初步設計提供的瓦斯等級進行驗證后重新確定的。煤與瓦斯突出均發(fā)生在8號煤層。而祁南井田內(nèi)的8煤層為不可采煤層,7煤層做為8煤的鄰界層,從精查報告提供的瓦斯含量、分布以及對石門所處的特殊地質構造位置和頂?shù)装鍘r性等分析,不能排除其突出危險性,因而在施工中對7煤層的突出危險性進行了重新驗證。
2.1 瓦斯壓力測量
  由于礦井地壓大,巷道周邊破壞嚴重,為測準瓦斯原始壓力,在距煤垂距10m處布置測孔??字睆?5mm,盡可能垂直煤層鉆進,穿透煤層全厚進入底板后終孔。采用液壓封孔技術測量7煤層組壓力。撤鉆后立即封孔,壓力僅3d即回升至穩(wěn)定值,運輸石門測定值為3.7MPa,是淮北地區(qū)歷史上最高值;回風石門穩(wěn)定值為2.6MPa。由于測得壓力值為7煤層組綜合壓力,而其中71煤無突出危險,故72煤層實際瓦斯壓力必然高于測定值。
2.2 突出危險性預測預報
  采用WTC-3型瓦斯參數(shù)儀和MD-2型瓦斯解吸儀,用鉆屑指標法測得瓦斯解吸指標K1值和Δh2值,分別為0.65mL/g.min1/2和400Pa。
2.3 突出預兆
  (1)距煤層垂距20m之前遇有兩處斷層,曾發(fā)生冒頂,并伴有瓦斯溢出;在后來施工中,由于季節(jié)、天氣等因素,出現(xiàn)巷道頂、底板大面積瓦斯涌出現(xiàn)象,底板積水中可見瓦斯氣泡密集,軌面以上200mm處瓦斯?jié)舛冗_6%~9%,頂板以下200mm處濃度達10%以上,回風流瓦斯?jié)舛仍_6%。工作面裝藥時出現(xiàn)藥卷被慢慢頂出等現(xiàn)象。
  (2)打測、泄壓孔施工中,鉆桿一進入72煤層,即出現(xiàn)頂鉆、夾鉆和噴孔等動力現(xiàn)象,每孔必噴。右側(近背斜頂部一側)較左側嚴重,自右向左逐漸減弱,鉆進過程中和鉆桿拔出后,均發(fā)生較強噴孔,鉆進時水伴煤粉噴出距離最長達46m,最短4.5m,噴射時可見藍、白色光譜。
  (3)中央運輸石門在距煤2.5m時,工作面巷道底板突然發(fā)生凸起鼓裂,巷底迅速鼓起,4h內(nèi)鼓起1.6m(平均0.4m/h),6h鼓起2m后穩(wěn)定,3.7m高的巷道僅余1.7m,現(xiàn)場人員可明顯感到腳下巖石上升,并伴有隱約的響動;靠在工作面的鐵梯子被擠成“L”形,鉆機被頂歪至巷道一側。鼓起的巖石呈龜背狀,寬及兩幫達6m。中間自工作面左側斜向右方延伸裂開1道200~450mm寬的縱向裂縫,深及72煤層,縫中瓦斯含量100%;中縫兩側裂開各5道20~200mm寬的橫向裂縫,縫中可見72煤的粉末。底鼓前工作面瓦斯含量無變化,為0.3%;底鼓后,隨著瓦斯大量涌出,回風流瓦斯?jié)舛冗_10%以上,進風井口達3%,瓦斯逆流。共涌出瓦斯量近10萬m3。4d后距煤垂距4.5m的回風石門也發(fā)生底鼓,長度22m,高1.92m,工作面0.5m深的積水滲漏一空,底鼓將扒矸機頂成高射炮狀。斷裂縫隙較小(20mm)的縫中瓦斯持續(xù)涌出達1個月,含量10%以上。
  (4)回風石門底板鼓裂后,連續(xù)數(shù)天可聽到來自底板深處的隆隆響聲,初始頻率為20min/次,3d后逐漸減少。該石門在距煤2.5m處打泄壓鉆孔時,又發(fā)生二次底鼓,將混凝土噴封的工作面底板鼓裂頂起,鉆機被頂歪,鉆工感到腳下振響和隱約顫動,底板瓦斯大量涌出,含量高達23%。

3 防突措施

  根據(jù)實測的瓦斯壓力值P,瓦斯解吸指標K1和Δh2值,上述主要突出預兆及動力現(xiàn)象,以及72煤層的破壞程度等綜合指標,斷定72煤層具有突出危險,決定對石門揭煤實施全過程的防突管理。
3.1 建立可靠的獨立通風系統(tǒng)
  運輸石門。由主井地面設置的4-58No12D無級調速風機(風壓h=4 900~3 200Pa,風機流量Q=1 100m3/min)和鋪設的φ900mm/φ800mm鐵風筒將石門回風直接抽排至地面;在副井馬頭門設雙28kW局扇(TF525-1型)和雙路φ600mm膠皮風筒向工作面供風。
  回風石門。由風井井口地面設置的9-26No10D高壓離心式扇風機(h=9 800~5 800Pa,Q=950~1 200m3/min)和鋪設的φ900mm/φ800mm玻璃鋼風筒抽排瓦斯風流;設2BKJ型軸流式通風機2臺為工作面供風。
  兩石門均在其抽風口之后設兩道反向風門。
3.2 打鉆泄壓
  鑒于煤層傾角小,穿煤平距長,采用分段泄壓排放瓦斯,分段揭穿煤層。按淮北地區(qū)泄壓半徑0.9m布置鉆孔,其泄壓范圍每段超前工作面20m,巷道周邊5m。
3.3 防突效果檢驗
  當瓦斯壓力值降至0.7MPa以下,防突效果檢驗K1和Δh值低于突出臨界指標后,采用震動放炮揭穿煤層。
3.4 瓦斯監(jiān)測
  局扇實行“三專(專用變壓器、專用供電線路、專用開關)兩閉鎖(風電閉鎖、瓦斯電閉鎖)”,并裝備瓦斯遙測自動警報斷電儀。工作面和回風流設雙探頭,接收機設在調度室,專人值班,24h監(jiān)測瓦斯變化情況。設專職瓦檢員跟班,工作面設專人觀察突出預兆。
3.5 建立機電防爆管理中心
  設專人維修管理電氣設備,執(zhí)行分級檢查、逐臺驗收簽字制度,杜絕電器失爆。
3.6 防突培訓
  開展全員防突培訓教育,執(zhí)行考試合格上崗及獎罰規(guī)定。

4 揭煤工藝

  沿巷道掘進方向水平揭穿極緩煤層,采用震動放炮不可能一次全斷面揭露煤層。針對7煤而言,也只能逐步剝開保護巖柱、71煤層、泥巖夾層,最后揭穿72煤層,這在實質上是將現(xiàn)場人員逐步暴露在具有強烈突出危險的72煤層前。巷道底板的鼓裂和瓦斯的涌出說明,距煤2.5m和4.5m的保護巖柱尚未能抗拒瓦斯突出的能量,已遭破壞的71煤層和泥巖夾層就更不具備保護的含義。鑒于此,此次揭煤采用震動放炮導硐,全斷面刷大掘進以及水力沖孔等方法。
4.1 震動放炮導硐
  利用導硐形成的大自由面使瓦斯能量得到充分釋放,一次揭開煤層全厚。
  每次震動放炮均應盡量垂直煤層鉆進,以減少孔深度。孔數(shù)5~7個,孔徑φ75mm,穿透煤層全厚至72煤層底板。中心孔只封水不裝藥,其余每孔按71煤、泥巖夾層、72煤層分3段裝藥,中間用炮泥隔開。使用水膠炸藥,每3卷1捆,共3捆9卷,用竹片綁成1組,根據(jù)孔深裝入1~3組。自淺到深,用3段毫秒雷管起爆,最大不超過130ms。放炮時人員全部撤離井下,關閉反向風門,全井停電,但要一手拉閘,一手即合上起爆電閘引爆,以免停風造成瓦斯積聚。
  放炮后如無異常,即啟動地面主扇,半小時后入井自外向里檢查,恢復局扇通風。按專門的瓦斯排放措施排放瓦斯。
4.2 小斷面導硐,全斷面刷大掘進
  通過震動放炮導硐揭放瓦斯后,在工作面下方左中右施工3個φ42mm超前鉆孔,并做防突效果檢驗;之后在巷道中間掘進小斷面導硐。炮孔深1.2m,遠距離放炮,炮后觀察一小班(如有異狀要加長觀察時間),待瓦斯?jié)撃苓M一步釋放后,進行全斷面刷大;掘進5m段長后,進行下次震動放炮和一導一刷循環(huán),直至揭開72煤層。
4.3 水力沖孔
  鑒于81石門穿煤距離過長,以及施工進度要求加快等,對巷道施工設計進行了修改:改做1條20m下山直接穿透煤層后,再施工剩余回風段平巷。
  利用巷道排水設備,采用水力沖孔方式揭開煤層。先將工作面和底板用混凝土噴封。施工φ108mm鉆孔12個,沿20m下山穿透煤層全厚(共沖出煤量3.8t);通過沖孔造成的空硐泄放瓦斯,消除了突出的潛在危險。
4.4 穿煤支護
  自進入巷道底板距煤層2m到巷道頂板穿過煤層至72煤層底板2m區(qū)段,采用U型鋼全封閉,加雙支腳支架,密集水泥背板,加噴混凝土支護方式。其間,在72煤層進入石門全斷面后,沿巷頂施工30~40m深的密集金屬骨架支護,并對72煤層注入固化劑,防止煤層因過軟而傾出。

5 揭煤中特殊問題的處理和分析

  (1)祁南礦井由6個施工單位分塊承包施工,施工和作業(yè)方式不同,互相制約,管理難度極大;建設單位的主管部門注重重點工程項目的施工速度,籌建單位著眼于先期出煤,施工單位要考慮工程順序的合理性以保障施工安全。而祁南礦井在通風系統(tǒng)未形成時就進入了采區(qū)巷道施工,包括石門穿煤均要靠地面扇風機通過剛性風筒抽排乏風,風路長阻力大,供風量受限,容易造成局扇循環(huán)風和瓦斯風流串聯(lián)等隱患;運輸石門穿煤期間要進行主井安裝工程,而主井筒中設有專為抽排石門瓦斯風流的鐵風筒,安裝時就勢必要拆除,而安裝期間又必然進行燒焊作業(yè),主井筒作為回風井并通過突出煤層的回風,這對礦井安全威脅極大。上述問題雖然通過協(xié)調和努力得到解決,但也嚴肅地提出了在新的市場經(jīng)濟管理體制下,如何合理地安排工程排隊,統(tǒng)籌管理多方施工,確保施工安全的課題。
  (2)在高差僅38m的雙石門同時揭穿同一突出煤層,又都從煤層頂板進入,并且煤層傾角小,穿煤平距長;兩石門同時施工中,其中一石門放炮,另一石門受采動影響,巷道中瓦斯即大量涌出,互相干擾。要協(xié)調好各相關的施工作業(yè),統(tǒng)一審批各項技術措施、方案。
  (3)對超前突出的處理。此次揭煤,兩石門均在留有相當厚度的保護巖柱時就發(fā)生強烈的超前突出動力現(xiàn)象,造成巷道底板鼓裂,瓦斯大量涌出,從巖石鼓起龜裂的縫隙中可觀察到72煤層的煤粉充斥巖縫的狀況,如同原始賦存狀態(tài)。保護巖柱鼓裂后,實際上等于已失去保護層,為此要首先處理底鼓。處理方法:自底鼓邊緣后退5m,打鉆泄放鼓裂部分下面煤層的瓦斯壓力。設計鉆孔72個,縱橫扇形布置,開孔φ108mm、孔深1.0m下管,之后改為φ75mm鉆至72煤層底板。由于頂鉆夾鉆和噴孔、塌孔等而實施31個,泄放1周時間后,經(jīng)效果檢驗達到泄放目的,清除底鼓部分,封嚴鉆孔。
  (4)運輸石門全斷面揭露72煤層后,在施工φ108mm泄放鉆孔時,有多孔發(fā)生突煤,其中最大孔噴量達2t以上;因此,對具有強烈突出危險煤層,鉆孔孔徑應適當減小。
  (5)運輸石門放震動炮導硐時,曾發(fā)生強度為200t的突出,突出煤矸堆積如傾出特征,但深部的72煤翻到堆積的矸石上部,而淺部的71煤卻壓在下部,說明71煤層和泥巖夾層對72煤的突出起到了制約作用。

6 施工效果

  在揭穿高瓦斯壓力、具有突出危險的祁南礦井7煤層組的施工過程中,由于檢測嚴細、措施得力,施工安全順利,為類似的瓦斯地質煤層組施工積累了經(jīng)驗。

作者簡介:孫寶仁,男,1945年7月生,高級工程師。1965年畢業(yè)于遼源煤礦??茖W校,現(xiàn)任中煤三建公司安監(jiān)局副局長。
作者單位:中煤第三建設公司,宿州34000

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